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基于3吨内燃叉车进排气系统的降噪研究

摘要第1-6页
Abstract第6-7页
致谢第7-14页
第一章 绪论第14-19页
   ·叉车的发展概况第14-15页
   ·内燃叉车噪声及其危害第15-16页
   ·国外叉车降噪技术现状第16页
   ·选题背景第16-17页
   ·课题来源第17-18页
   ·本论文主要研究工作第18-19页
第二章 3 吨内燃叉车主要噪声源分析第19-29页
   ·3 吨内燃柴油机叉车的结构第19页
   ·内燃叉车噪声的形成机理分析第19-29页
     ·发动机本体噪声第19-22页
       ·空气动力性噪声第20-21页
       ·燃烧噪声第21-22页
       ·机械噪声第22页
     ·进气噪声产生机理及特性第22-23页
     ·排气噪声产生机理及特性第23-25页
     ·传动系统噪声第25-26页
       ·传动系统噪声产生机理及特性第25-26页
       ·传动系统噪声控制措施第26页
     ·液压系统噪声第26-27页
       ·液压系统噪声产生机理及特性第26页
       ·液压系统噪声控制措施第26-27页
     ·轮胎噪声第27-28页
       ·轮胎噪声产生机理及特性第27页
       ·轮胎噪声控制措施第27-28页
     ·起重系统噪声第28页
       ·起重系统噪声产生机理及特性第28页
       ·起重系统噪声控制措施第28页
     ·车身振动噪声第28-29页
       ·车身振动噪声产生机理及特性第28页
       ·车身振动噪声控制措施第28-29页
第三章 内燃叉车噪声试验评价第29-43页
   ·内燃叉车噪声声强测试第29-34页
     ·测试方法第29-31页
     ·测试结果分析第31-34页
     ·主要噪声源排序第34页
   ·围绕进气降噪的试验第34-36页
     ·正交试验测试第35页
     ·安装进气消声器测试第35-36页
   ·围绕排气降噪的试验第36-43页
     ·试验概述第37页
     ·消声器插入损失试验第37-38页
     ·消声器的传声损失试验第38-41页
     ·消声器的压力损失试验第41-43页
第四章 进气系统的降噪改进第43-52页
   ·进气口的正交试验设计第43-47页
     ·正交试验判定原则第43页
     ·正交表选择第43-47页
   ·进气消声器的设计第47-52页
     ·设计依据第47-48页
     ·设计步骤第48-52页
第五章 排气系统噪声的控制第52-74页
   ·内燃叉车排气系统第52-57页
     ·排气背压第52页
     ·排气系统部件安装要求第52-53页
     ·排气消声器选择第53-56页
       ·消声器的总体要求第53页
       ·消声性能的评价与测量第53-54页
       ·空气动力性能第54-55页
       ·排气消声器类型第55-56页
     ·排气消声器选择第56页
     ·排气流量的计算第56-57页
   ·3 吨内燃柴油机叉车消声器设计第57-58页
   ·新消声器总成设计第58-59页
     ·消声器容积确定第58页
     ·消声器腔数第58-59页
     ·消声器扩张腔的扩张比第59页
     ·共振腔设计第59页
   ·对原装及改进的2 款消声器结构及试验结果分析第59-74页
     ·空管消声器第59-63页
     ·安装抗性消声器(XSQ-01)的结构及噪声分析第63-66页
     ·安装复合消声器(XSQ-02) 的结构及噪声分析第66-70页
     ·安装复合消声器(XSQ-03) 的结构及噪声分析第70-72页
     ·数据测试对比第72页
     ·结果分析第72-74页
第六章 总结与展望第74-76页
   ·全文总结第74页
   ·未来的展望第74-76页
参考文献第76-78页
攻读硕士学位期间发表的论文第78-79页

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