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快速换模思想在RC公司总装线的应用研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
1 绪论第10-14页
    1.1 研究背景和目的第10-12页
        1.1.1 研究背景第10页
        1.1.2 研究目的第10-11页
        1.1.3 研究意义第11-12页
    1.2 研究的方法与论文框架第12-14页
        1.2.1 研究思路第12页
        1.2.2 研究方法第12-13页
        1.2.3 论文框架第13-14页
2 文献综述第14-26页
    2.1 精益生产理论第14-18页
        2.1.1 精益生产概述第14-15页
        2.1.2 精益生产特点第15-16页
        2.1.3 精益生产工具第16-18页
    2.2 快速换模理论第18-21页
        2.2.1 快速换模概述第18页
        2.2.2 快速换模的特点第18-20页
        2.2.3 快速换模的步骤第20页
        2.2.4 快速换模思想与总装配生产换线的结合第20-21页
    2.3 国内外研究情况第21-24页
        2.3.1 精益生产研究情况第21-23页
        2.3.2 快速换模研究第23-24页
    2.4 国内外研究评价第24-25页
    本章小结第25-26页
3 RC公司生产现状及存在的问题第26-37页
    3.1 公司及产品概述第26-27页
        3.1.1 公司及产品概况第26-27页
    3.2 总装配生产线概述第27-34页
        3.2.1 产品主生产流程第28-30页
        3.2.2 产品生产现况第30-32页
        3.2.3 某主导型号总装配线流程第32-34页
    3.3 主导产品总装配线存在的问题及原因分析第34-36页
    本章小结第36-37页
4 总装配线实施快速换线的研究及效果第37-53页
    4.1 总装配线实施快速换线的研究第37-49页
        4.1.1 总装配线换线作业的时间第37-39页
        4.1.2 区分内、外部作业以及机体、非机体装配作业第39-41页
        4.1.3 减少内部作业与机体装配作业的内容第41-42页
        4.1.4 缩短内、外部作业与机体、非机体装配作业时间的措施第42-46页
        4.1.5 标准化总装配线换线程序第46-49页
    4.2 总装配线实施快速换线的效果评估第49-52页
        4.2.1 优化后的总装配线换线流程第49-50页
        4.2.2 实施快速换线后切换作业的时间第50-52页
        4.2.3 产能和品质的改变第52页
    本章小结第52-53页
5 结论与展望第53-58页
    5.1 论文的结论与创新第53-55页
        5.1.1 论文结论第53-54页
        5.1.2 论文创新第54-55页
    5.2 论文的局限性与研究展望第55-58页
        5.2.1 论文的局限性第55-56页
        5.2.2 研究展望第56-58页
参考文献第58-62页
致谢第62页

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