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发动机进气控制系统开发及试验研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12-15页
    1.2 先进进气管理系统的研究发展第15-18页
        1.2.1 可变进气涡流技术第16-17页
        1.2.2 可调增压系统第17页
        1.2.3 米勒循环系统第17-18页
        1.2.4 EGR调节技术第18页
    1.3 可变气门技术的发展和应用第18-19页
    1.4 凸轮驱动的可变气门技术第19-21页
        1.4.1 可变凸轮形线第19页
        1.4.2 可变凸轮从动件第19-20页
        1.4.3 可变凸轮轴相位第20-21页
    1.5 无凸轮可变气门正时技术第21-24页
        1.5.1 电磁驱动可变气门机构第22-23页
        1.5.2 电控液压可变气门正时机构第23-24页
    1.6 本文主要研究工作第24-26页
第2章 基于GT-power的燃烧模拟研究第26-32页
    2.1 GT-power仿真模拟的意义第26-27页
    2.2 仿真模型的建立第27页
    2.3 模型验证第27-28页
    2.4 仿真结果分析第28-30页
        2.4.1 进气门提前对发动机性能的影响第28-29页
        2.4.2 进气门晚关对发动机性能的影响第29-30页
        2.4.3 气门升程对发动机性能的影响第30页
    2.5 本章小结第30-32页
第3章 电控液压可变配气正时机构方案设计第32-42页
    3.1 所开发的无凸轮配气机构的相关要求第32页
    3.2 可变气门正时机构改进设计思路第32-33页
    3.3 可变气门正时系统供油油路设计第33-34页
    3.4 液压单元结构设计第34-39页
        3.4.1 液压工作运动件的设计第35-36页
        3.4.2 液压工作腔的设计第36-37页
        3.4.3 阻尼装置的设计第37-39页
    3.5 过渡垫块设计第39页
    3.6 电磁阀的选择第39-41页
    3.7 本章小结第41-42页
第4章 电控液压可变气门机构的仿真分析第42-58页
    4.1 AMEsim软件介绍第42-43页
    4.2 AMEsim建立液压模型第43-51页
        4.2.1 液压模型的总体布局第43-44页
        4.2.2 液压源部分第44-46页
        4.2.3 压力维持部分第46-47页
        4.2.4 稳压部分第47-48页
        4.2.5 电磁阀模型第48-49页
        4.2.6 执行机构模型第49-51页
    4.3 系统压力对气门运动的影响第51-56页
        4.3.1 系统压力对气门运动的影响第51-53页
        4.3.2 节流阀对气门运动的影响第53页
        4.3.3 气门弹簧刚度对气门运动的影响第53-54页
        4.3.4 气门弹簧预紧力对气门运动的影响第54-55页
        4.3.5 大柱塞外径对气门运动的影响第55-56页
    4.4 本章小结第56-58页
第5章 可变气门机构的实验验证第58-70页
    5.1 试验台架第58-59页
    5.2 试验控制单元设计第59-61页
        5.2.1 输入信号处理模块第59-60页
        5.2.2 电磁阀处理模块第60-61页
    5.3 无凸轮轴配气机构试验验证第61页
    5.4 电控液压可变气门正时配气机构动态响应性能试验第61-68页
        5.4.1 液压油的压力对进气门开启响应延迟的影响第63-66页
        5.4.2 液压油的压力对进气门关闭响应延迟的影响第66-68页
    5.5 液压压力对电控液压可变气门正时机构升程的影响第68-69页
    5.6 本章小结第69-70页
第6章 全文总结及未来工作展望第70-74页
    6.1 全文总结第70-71页
    6.2 未来工作展望第71-74页
参考文献第74-80页
作者简介及科研成果第80-82页
致谢第82页

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