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电动增压高热效率汽油机热力学循环模拟分析

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
1 绪论第10-15页
    1.1 课题研究的背景和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状及趋势第11-13页
    1.3 本文的研究内容第13-15页
2 电动增压汽油机热力学仿真模型建立第15-34页
    2.1 四缸汽油机基础仿真模型建立第15-21页
        2.1.1 基础发动机与气缸工作容积第16-17页
        2.1.2 进排气道模型与流量变化率第17-18页
        2.1.3 喷油器模型与燃油放热率第18-20页
        2.1.4 气缸传热模型与散热率第20-21页
        2.1.5 摩擦损失模型第21页
    2.2 四缸汽油机基础仿真模型验证第21-27页
        2.2.1 进排气系统校正与验证第22-24页
        2.2.2 发动机输出性能校正与验证第24-27页
    2.3 电动增压器模型第27-30页
        2.3.1 电动增压器技术特性第27-28页
        2.3.2 电动增压器仿真模块第28-30页
    2.4 汽油机爆震仿真模型第30页
    2.5 PID控制模型第30-32页
    2.6 电动增压汽油机热力学仿真模型第32页
    2.7 本章小结第32-34页
3 电动增压无回流米勒循环汽油机模拟第34-54页
    3.1 方案综述与选择第34-36页
        3.1.1 米勒循环与进气门早晚关第34页
        3.1.2 几何压缩比与有效压缩比第34-35页
        3.1.3 增压方式与电动增压第35-36页
    3.2 方案确定与具体实施方式第36-39页
    3.3 方案调整与最终方案确定第39-47页
        3.3.1 进气门气门升程设计与有效压缩比第39-41页
        3.3.2 进气门升程曲线确定第41-44页
        3.3.3 电动增压器的选择和匹配第44-46页
        3.3.4 最终方案确定第46-47页
    3.4 运行结果与分析探讨第47-53页
        3.4.1 最终方案运行结果第47-49页
        3.4.2 热效率改善的机理分析第49-52页
        3.4.3 总体性能万有特性表达第52-53页
    3.5 本章小结第53-54页
4 电动增压可变气门正时可变有效压缩比模拟第54-70页
    4.1 方案综述与选择第54-55页
        4.1.1 大几何压缩比设计第54页
        4.1.2 进气门开角早开与电动增压结合第54页
        4.1.3 可变气门正时与可变有效压缩比第54-55页
    4.2 两种方案的差异性分析第55-58页
        4.2.1 两种方案热力学过程对比第55-57页
        4.2.2 具体工作方式对比第57-58页
    4.3 方案调整与最终方案确定第58-62页
        4.3.1 进气门升程曲线确定第58-61页
        4.3.2 可变气门正时角度确定第61-62页
        4.3.3 最终方案确定第62页
    4.4 运行结果与分析探讨第62-67页
        4.4.1 方案运行结果第62-66页
        4.4.2 汽油机爆震仿真结果第66页
        4.4.3 总体性能万有特性表达第66-67页
    4.5 两种方案的综合比较与对比分析第67-68页
    4.6 本章小结第68-70页
5 工作总结与展望第70-72页
    5.1 工作总结第70-71页
    5.2 展望第71-72页
致谢第72-74页
参考文献第74-78页
附录第78页
    A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录第78页
    B. 作者在攻读学位期间发表的专利目录第78页

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