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轨道车辆液压驱动走行系统的反拖问题研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-21页
    1.1 引言第10页
    1.2 液压驱动轨道车辆的发展概述第10-16页
        1.2.1 液压驱动走行系统在国内外的发展及应用现状第10-14页
        1.2.2 轨道车辆的介绍与行走性能指标第14-15页
        1.2.3 液压驱动轨道车辆的发展趋势第15-16页
    1.3 轨道车辆液压驱动走行系统反拖问题研究现状第16-19页
        1.3.1 反拖发动机问题研究现状第16-17页
        1.3.2 防止反拖方法研究现状第17-18页
        1.3.3 轨道车辆反拖失速的危害与现有解决方案的不足第18-19页
    1.4 课题的研究目的、意义及内容第19-21页
        1.4.1 课题的研究目的、意义第19-20页
        1.4.2 课题的研究内容第20-21页
2 轨道车辆液压驱动走行系统反拖问题分析第21-34页
    2.1 轨道车辆动力学分析第21-24页
        2.1.1 发动机与液压驱动走行系统的动力匹配第21-22页
        2.1.2 轨道车辆牵引力分析第22-23页
        2.1.3 轨道车辆运动学分析第23-24页
    2.2 轨道车辆液压驱动走行系统回路分析第24-28页
        2.2.1 液压驱动走行系统HA变量马达、HD变量泵排量变化原理第24-27页
        2.2.2 液压驱动走行系统的回路分析第27-28页
        2.2.3 液压驱动走行系统存在的反拖问题第28页
    2.3 反拖工况发动机反拖失速原因分析第28-30页
        2.3.1 系统瞬间压力突变原因第28-29页
        2.3.2 反拖发动机失速的原因第29-30页
    2.4 轨道车辆液压驱动走行系统反拖特性分析第30-33页
        2.4.1 轨道车轮力矩分析第30-31页
        2.4.2 传动部分摩擦力矩分析第31-33页
        2.4.3 液压驱动走行系统反拖工况分析第33页
    2.5 本章小结第33-34页
3 轨道车辆液压驱动走行系统防反拖失速方案理论研究第34-48页
    3.1 轨道车辆液压驱动走行系统反拖失速的条件分析第34-36页
        3.1.1 下坡工况时反拖失速条件分析第34-35页
        3.1.2 急减速工况时反拖失速条件分析第35-36页
        3.1.3 反拖工况的失速条件综合分析第36页
    3.2 反拖工况发动机失速的解决方案第36-40页
        3.2.1 主动提高发动机转速来增加摩擦力矩第36-38页
        3.2.2 在变量泵传动轴上串接制动液压泵第38-40页
    3.3 轨道车辆液压驱动走行系统数学模型第40-47页
        3.3.1 变量泵数学模型第40-44页
        3.3.2 变量马达数学模型第44-46页
        3.3.3 液压驱动走行系统数学模型第46页
        3.3.4 液压驱动走行系统动态特性分析第46-47页
    3.4 本章小结第47-48页
4 轨道车辆液压驱动走行系统防反拖失速方案仿真研究第48-70页
    4.1 轨道车辆液压驱动走行系统的AMESim仿真模型第48-52页
        4.1.1 轨道车辆液压驱动走行系统关键元件仿真模型第48-50页
        4.1.2 轨道车辆液压驱动走行系统AMESim总体仿真模型第50-51页
        4.1.3 仿真参数的设定第51-52页
    4.2 轨道车辆液压驱动走行系统下坡工况仿真结果分析第52-61页
        4.2.1 下坡工况反拖仿真结果第52-54页
        4.2.2 主动提高发动机摩擦力矩方案下坡工况时仿真结果第54-55页
        4.2.3 串接制动液压泵方案下坡工况时仿真结果第55-57页
        4.2.4 下坡工况时两种方案的防反拖作用对比第57-61页
    4.3 轨道车辆液压驱动走行系统急减速工况仿真结果分析第61-69页
        4.3.1 急减速工况反拖仿真结果第61-63页
        4.3.2 主动提高发动机摩擦力矩方案急减速工况时仿真结果第63-64页
        4.3.3 串接制动液压泵方案急减速工况时仿真结果第64-66页
        4.3.4 急减速工况时两种方案防反拖作用对比第66-69页
    4.4 本章小结第69-70页
5 实验研究第70-81页
    5.1 实验内容和目的第70页
    5.2 实验设备第70-73页
        5.2.1 试验用液压驱动轨道车辆某型清筛机第71-72页
        5.2.2 试验测试仪器第72-73页
    5.3 实验方案第73-74页
        5.3.1 实验原理第73页
        5.3.2 实验步骤第73-74页
    5.4 实验结果及分析第74-79页
        5.4.1 轨道车辆液压驱动走行系统下坡工况实验结果及分析第74-77页
        5.4.2 轨道车辆液压驱动走行系统急减速工况实验结果及分析第77-79页
    5.5 本章小结第79-81页
6 总结与展望第81-83页
    6.1 总结第81-82页
    6.2 展望第82-83页
参考文献第83-87页
攻读硕士期间主要研究成果第87-88页
致谢第88页

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