首页--经济论文--经济计划与管理论文--企业经济论文--企业生产管理论文

H公司新产品导入流程改善研究

中文摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-12页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 研究意义和目的第9-10页
    1.3 研究方法和框架第10-12页
第2章 文献综述与理论概述第12-20页
    2.1 新产品导入流程内涵第12-13页
        2.1.1 新产品导入内涵第12页
        2.1.2 新产品导入流程第12-13页
    2.2 文献综述第13-16页
        2.2.1 新产品导入周期管理第13-14页
        2.2.2 新产品导入品质管理第14-15页
        2.2.3 新产品导入成本管理第15-16页
        2.2.4 文献评论第16页
    2.3 新产品导入相关理论概述第16-20页
        2.3.1 新产品导入门禁系统第17页
        2.3.2 工作分解结构第17页
        2.3.3 面向装配的设计第17-18页
        2.3.4 面向制造的设计第18页
        2.3.5 失效模式影响分析第18-19页
        2.3.6 采购和供应链管理第19-20页
第3章 H公司新产品导入流程现状分析第20-37页
    3.1 H公司基本概况第20-21页
    3.2 H公司新产品导入流程介绍第21-24页
        3.2.1 样品制作阶段第23页
        3.2.2 小批量生产验证阶段第23页
        3.2.3 大批量生产验证阶段第23-24页
    3.3 H公司新产品导入流程问题分析第24-37页
        3.3.1 新产品导入周期长问题第24-27页
        3.3.2 新产品导入品质差问题第27-33页
        3.3.3 新产品导入成本高问题第33-37页
第4章 H公司新产品导入流程改善第37-50页
    4.1 新产品导入周期问题改善第37-38页
        4.1.1 可制造性设计评估开展时间改善第37页
        4.1.2 测试设计评估开展时间改善第37-38页
    4.2 新产品导入品质问题改善第38-45页
        4.2.1 可制造性设计评估、制程失效模式影响分析流程改善第39-42页
        4.2.2 阶段审核流程改善第42页
        4.2.3 面向品质设计流程改善第42-43页
        4.2.4 设计失效模式影响分析应用流程改善第43-44页
        4.2.5 来料检验标准定义流程改善第44-45页
    4.3 新产品导入成本问题改善第45-47页
        4.3.1 原材料成本改善第45-46页
        4.3.2 人工制造成本改善第46-47页
    4.4 改善后的H公司新产品导入流程图第47-50页
第5章 新流程的实例验证第50-61页
    5.1 新流程在产品设计阶段的应用第51-54页
        5.1.1 前期品质审核第51页
        5.1.2 可制造性设计评估第51-53页
        5.1.3 测试设计评估第53页
        5.1.4 改善效果第53-54页
    5.2 新流程在样品制作阶段的应用第54-57页
        5.2.1 设计失效模式影响分析应用第54页
        5.2.2 可制造性设计评估第54-55页
        5.2.3 制程失效模式影响分析第55页
        5.2.4 品质报告第55-56页
        5.2.5 供应链改善第56-57页
        5.2.6 改善效果第57页
    5.3 新流程在小批量验证阶段的应用第57-59页
        5.3.1 可制造性设计评估第57页
        5.3.2 供应链改善第57-58页
        5.3.3 品质报告第58页
        5.3.4 来料检验标准改善第58-59页
        5.3.5 改善效果第59页
    5.4 总结第59-61页
第6章 结论与展望第61-63页
    6.1 本文研究结论与不足第61页
    6.2 研究展望第61-63页
参考文献第63-65页
攻读硕士期间本人公开发表的论文第65-66页
致谢第66-67页

论文共67页,点击 下载论文
上一篇:论高中阅读教学拓展延伸的“语文”指向
下一篇:平衡计分卡在WX公司绩效管理中的运用研究