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D公司汽车安全气囊线束生产线优化策略研究

摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 汽车零部件企业的发展概况第11-14页
    1.2 国内外研究现状第14-16页
    1.3 研究意义第16-18页
    1.4 研究内容和框架第18-20页
第二章 生产管理基本理论概述第20-34页
    2.1 精益思想概述第20-23页
        2.1.1 精益思想的基本内涵第20-21页
        2.1.2 精益思想的基本工具第21-22页
        2.1.3 丰田屋模型第22-23页
    2.2 约束理论第23-25页
        2.2.1 TOC改善方法的基本思考第23页
        2.2.2 TOC改善方法的具体内容第23-24页
        2.2.3 TOC的思维流程第24-25页
    2.3 六西格玛理论第25-28页
        2.3.1 六西格玛的起源第25-27页
        2.3.2 六西格玛理论的特点第27页
        2.3.3 六西格玛理论的方法第27-28页
    2.4 生产线优化方法第28-34页
        2.4.1 生产线平衡第29-30页
        2.4.2 提高设备的利用率第30-31页
        2.4.3 快速换模具第31-32页
        2.4.4 改善的一般工具和流程第32-34页
第三章 D公司改善模型的建立与流程第34-44页
    3.1 D公司简介第34-36页
        3.1.1 产品介绍第34-35页
        3.1.2 工艺流程第35页
        3.1.3 价值流程图第35-36页
    3.2 D公司生产线现状及存在问题分析第36-38页
        3.2.1 生产线工序的设置问题第36-37页
        3.2.2 产品的质量问题第37页
        3.2.3 原料和半成品的堆积问题第37页
        3.2.4 人员和设备的效率问题第37-38页
    3.3 D公司流程改善的关键因素第38-44页
        3.3.1 员工的意识第39页
        3.3.2 减少生产过程中的浪费,提高效率第39-42页
        3.3.3 提高质量水平第42-43页
        3.3.4 降低库存第43-44页
第四章 D公司改善/优化的策略第44-55页
    4.1 生产线平衡策略第44-48页
        4.1.1 产品的基本情况第44-45页
        4.1.2 产线七种浪费分析第45-46页
        4.1.3 生产线平衡改善策略第46-47页
        4.1.4 改善前后对比第47-48页
        4.1.5 单件流对精益思想转变第48页
    4.2 提高设备利用率的策略第48-50页
        4.2.1 端子折弯模具不稳定原因分析第48-49页
        4.2.2 端子折弯模具稳定性改善的策略第49-50页
        4.2.3 改善前后对比第50页
        4.2.4 总结第50页
    4.3 快速换模具的策略第50-52页
        4.3.1 测试机结构和切换过程分析第50-51页
        4.3.2 测试机改善策略第51页
        4.3.3 测试机改善前后对比第51-52页
        4.3.4 缩短换模时间对精益思想转变第52页
    4.4 改善流程的组织保障策略第52-55页
        4.4.1 组织建设第52-53页
        4.4.2 管理流程第53-55页
第五章 总结与展望第55-57页
    5.1 总结第55-56页
    5.2 展望第56-57页
参考文献第57-59页
致谢第59页

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