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单缸内燃机曲柄连杆机构动力学的计算机模拟研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-6页
第一章 绪论第6-11页
 1.1 课题研究的目的和意义第6-7页
  1.1.1 问题的提出第6页
  1.1.2 研究的目的和意义第6-7页
 1.2 研究现状第7-10页
  1.2.1 机构动力学分析方法的研究现状第7-8页
  1.2.2 现代设计理论和方法在内燃机开发中的应用第8-9页
  1.2.3 国内外对内燃机机构平衡的研究现状第9-10页
 1.3 本文主要研究内容和方法第10-11页
第二章 单缸内燃机曲柄连杆机构动力学第11-21页
 2.1 曲柄连杆机构的运动学分析第11-13页
 2.2 曲柄连杆机构的动力学分析第13-15页
 2.3 简化后的机构受力分析第15-18页
  2.3.1 机构运动件的质量换算第15-17页
  2.3.2 简化后的机构受力分析第17-18页
 2.4 曲柄连杆机构对机体的作用力第18-19页
 2.5 单缸内燃机的平衡分析与平衡方法第19-21页
  2.5.1 离心惯性力的平衡第19-20页
  2.5.2 往复惯性力的平衡第20-21页
第三章 曲柄连杆机构的多刚体动力学模型第21-34页
 3.1 概述第21-22页
 3.2 曲柄连杆机构几何模型的建立第22-26页
  3.2.1 三维CAD软件Pro/Engineer第23页
  3.2.2 曲柄连杆机构几何模型的建立第23-26页
 3.3 模型质量特性参数的确定第26-31页
  3.3.1 三维实体模型质量特性参数的计算第26-28页
  3.3.2 质量特性参数计算结果的检验第28-31页
 3.4 曲柄连杆机构多刚体动力学模型的建立第31-34页
  3.4.1 多刚体动力学分析软件Working model 3D第31-32页
  3.4.2 曲柄连杆机构多刚体动力学模型的建立第32-34页
第四章 单缸内燃机曲柄连杆机构动力学模拟研究第34-48页
 4.1 评价指标体系的建立第34页
 4.2 多刚体动力学模拟结果与理论计算结果的比较第34-37页
 4.3 曲柄连杆机构多刚体动力学模型模拟结果分析第37-38页
 4.4 简化模型计算结果误差的模拟研究第38-41页
  4.4.1 简化模型质量特性参数的确定第38-39页
  4.4.2 简化模型计算结果误差分析第39-41页
 4.5 曲柄连杆机构的参数优化第41-48页
  4.5.1 曲轴质心位置对内燃机干扰力的影响第41-43页
  4.5.2 曲轴质量对内燃机干扰力的影响第43-45页
  4.5.3 同时改变质量、质心位置对内燃机干扰力的影响第45-47页
  4.5.4 参数优化结果第47-48页
第五章 结论与建议第48-50页
 5.1 结论第48-49页
 5.2 建议第49-50页
参考文献第50-52页
致  谢第52页

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