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某变速器倒档脱档现象仿真分析与优化研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 研究的背景、目的及意义第9-10页
    1.2 虚拟样机技术平台简介第10-13页
        1.2.1 虚拟样机技术的特点第11页
        1.2.2 虚拟样机技术的应用现状第11-13页
    1.3 ADAMS软件简介第13-14页
    1.4 机械式变速器研究现状第14-15页
    1.5 齿轮传动动力学研究现状第15-17页
        1.5.1 齿轮传动的啮合过程分析第15-16页
        1.5.2 齿轮传动系统动态特性研究第16页
        1.5.3 齿面摩擦激励的动力学研究第16-17页
        1.5.4 传动误差激励的动态特性第17页
    1.6 机械式变速器倒档机构及脱档现象第17-20页
        1.6.1 有同步器式倒档机构第17-18页
        1.6.2 无同步器式倒档机构第18-19页
        1.6.3 变速器倒档脱档现象描述第19-20页
    1.7 本文研究的主要内容第20-21页
第二章 变速器倒档机构动力学模型的创建第21-27页
    2.1 机械式变速器倒档机构动力学模型建立的方法及流程第21-24页
    2.2 机械式变速器倒档机构动力学建模第24-26页
        2.2.1 动力学模型的导入第24-25页
        2.2.2 动力学模型约束、载荷的添加第25-26页
    2.3 本章小结第26-27页
第三章 变速器倒档机构动力学仿真分析第27-36页
    3.1 仿真条件与参数的确定第27-30页
        3.1.1 接触的定义第27-29页
        3.1.2 接触(contact)中参数的确定第29-30页
    3.2 动力学模型仿真结果输出第30-33页
    3.3 倒档齿轮脱档原因分析第33-35页
        3.3.1 齿轮传动的振动原理第33-34页
        3.3.2 倒档齿轮脱档现象分析第34-35页
    3.4 本章小结第35-36页
第四章 变速器倒档机构优化研究第36-43页
    4.1 确定优化方案第36-37页
        4.1.1 增大于 1/2 档接合套外花键倒锥角第36-37页
        4.1.2 增大倒档中间齿轮和结合套的啮合宽度第37页
    4.2 实施优化方案第37-40页
        4.2.1 修改 1/2 接合套外花键倒锥角第37-39页
        4.2.2 修改倒档中间惰轮轮在档定位凸台的长度第39-40页
        4.2.3 重新建立动力学模型第40页
    4.3 验证优化方案的可行性第40-42页
    4.4 本章小结第42-43页
第五章 总结与展望第43-45页
参考文献第45-48页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第48-49页
致谢第49-50页
附件第50页

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