上海通用D11项目现场质量改善案例研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
绪论 | 第8-11页 |
·研究背景 | 第8-9页 |
·研究意义及目的 | 第9页 |
·研究的思路和方法 | 第9-11页 |
第1章 案例描述 | 第11-21页 |
·上海通用SGM D11项目及产品介绍 | 第11-16页 |
·公司及主要产品介绍 | 第11-14页 |
·SGM D11项目及产品介绍 | 第14-16页 |
·新生产线及新工艺的引进 | 第16-19页 |
·前门车窗升降器工艺流程 | 第16-17页 |
·后门车窗升降器工艺流程 | 第17-18页 |
·前后门组装线工艺布置图 | 第18-19页 |
·质量工作会议中的“争议” | 第19-21页 |
第2章 案例分析 | 第21-38页 |
·理论依据 | 第21-25页 |
·全面质量管理 | 第21-22页 |
·现场5S管理 | 第22-24页 |
·丰田的现场持续改善模式 | 第24-25页 |
·产品质量问题分析 | 第25-29页 |
·质量问题原因 | 第25-28页 |
·质量问题分类 | 第28-29页 |
·产品一次下线合格率低 | 第29页 |
·生产线问题分析 | 第29-38页 |
·员工质量意识淡薄 | 第30-32页 |
·不适应新工艺 | 第32-35页 |
·作业标准遵守不够 | 第35-36页 |
·现场管理混乱 | 第36-38页 |
第3章 建议与对策 | 第38-53页 |
·典型案例产品质量改善对策 | 第38-41页 |
·升降器故障问题改善 | 第38-39页 |
·绕线脱落问题改善 | 第39-41页 |
·全面质量管理体系导入 | 第41-44页 |
·体系过程及框架设计 | 第41-43页 |
·质量文件体系设计 | 第43-44页 |
·强化作业标准遵守率 | 第44-45页 |
·加强生产现场5S管理 | 第45-49页 |
·顶层推进流程策划 | 第45-46页 |
·生产现场5S推进 | 第46-48页 |
·组装流水线工艺流程调整 | 第48-49页 |
·改善加工工艺 | 第49-51页 |
·推广失效分析模型 | 第50页 |
·成果评价固化 | 第50-51页 |
·加强员工质量教育培训 | 第51-53页 |
结束语 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-56页 |
致谢 | 第56页 |