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Mil马达装配车间的精益改善应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 课题背景及研究意义第10-11页
        1.1.1 电动工具行业背景第10页
        1.1.2 Mil马达车间的背景第10-11页
        1.1.3 本文研究的意义第11页
    1.2 国内外的研究状况第11-13页
        1.2.1 国外的研究现状第11-12页
        1.2.2 国内的研究现状第12-13页
    1.3 论文的主要研究内容及技术线路第13-15页
        1.3.1 论文研究的主要内容第13-14页
        1.3.2 论文研究的技术路线第14-15页
第二章 马达装配线的现状分析第15-23页
    2.1 马达装配线的规模第15页
    2.2 马达车间的主要产品及工艺流程第15-16页
    2.3 马达装配线的组织管理结构第16-17页
    2.4 马达装配线目前的生产方式第17-18页
    2.5 马达生产线布局和资源配置第18-19页
    2.6 当前状态和改善需求分析第19-23页
        2.6.1 马达装配车间的问题描述第19-20页
        2.6.2 马达装配车间的问题总结第20-23页
第三章 马达装配线工艺流程改善第23-40页
    3.1 无刷马达定子工艺介绍第23页
    3.2 无刷马达定子装配线所面临的问题第23-25页
    3.3 无刷马达定子装配工艺改善第25-30页
        3.3.1 碰焊过程分析第25页
        3.3.2 定义碰焊缺陷第25-26页
        3.3.3 机器的状态和物料状态的分析第26-27页
        3.3.4 焊接参数对BL70碰焊工艺的影响第27页
        3.3.5 焊接参数优化及改善效果评估第27-28页
        3.3.6 无刷马达定子绕线刮伤改善第28-29页
        3.3.7 无刷马达定子测试工位改善第29-30页
    3.4 无刷马达定子生产线效率提升第30-34页
        3.4.1 标准工时相关理论和测算方法第30-31页
        3.4.2 无刷马达定子平衡时间测算第31-32页
        3.4.3 无刷马达定子瓶颈工位优化第32-34页
    3.5 无刷马达转子工艺介绍第34页
    3.6 为什么要推行无刷转子自动化生产第34-35页
    3.7 无刷马达转子工艺改善第35-40页
        3.7.1 机械手取放料转子装配线改善第36-37页
        3.7.2 全自动转子装配线改善第37-40页
第四章 马达装配车间布局改善第40-46页
    4.1 设施布局设计的基本要素分析第40页
    4.2 设施布局设计的考量标准第40-41页
    4.3 车间布局方案的评价指标第41-42页
        4.3.1 布局的有效性第41页
        4.3.2 布局的经济性第41-42页
    4.4 马达装配车间布局空间改善第42页
    4.5 马达装配车间物流运输路线改善第42-46页
        4.5.1 零配件自动配送系统第43-44页
        4.5.2 配送路线的优化第44-46页
第五章 马达装配车间现场管理改善第46-51页
    5.1 马达装配车间的现场管理状态分析第46页
    5.2 马达装配车间的现场管理改善第46-51页
        5.2.1 规范制度上墙、生产目标清晰可视化第47页
        5.2.2 加强车间线长的管理第47-48页
        5.2.3 马达装配车间5S管理第48-51页
第六章 效益分析与评价第51-54页
    6.1 定子碰焊的不良率降低第51页
    6.2 马达车间生产成本降低第51-52页
    6.3 马达车间生产效率提升第52-53页
    6.4 马达车间换线时间缩短第53页
    6.5 其它收益第53-54页
第七章 总结和展望第54-57页
    7.1 总结第54-55页
    7.2 展望第55-57页
参考文献第57-59页
致谢第59-60页
附件第60页

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