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消除球铁轮边减速器壳缩孔缩松的工艺改进

摘要第10-11页
ABSTRACT第11页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 课题背景与研究意义第12-13页
    1.2 球墨铸铁凝固特点与缩孔缩松形成的研究第13-26页
        1.2.1 球墨铸铁缩孔缩松分类第14-15页
        1.2.2 球墨铸铁的凝固特点第15-16页
        1.2.3 球墨铸铁凝固过程的研究第16-19页
        1.2.4 球墨铸铁缩孔、缩松的形成机制第19-21页
        1.2.5 球墨铸铁工艺因素对缩孔缩松形成的影响第21-26页
    1.3 当前防止球墨铸铁件缩松缩孔的主要控制手段第26-30页
        1.3.1 应用均衡凝固技术解决球墨铸铁件缩孔、缩松第26-27页
        1.3.2 利用石墨化膨胀自补缩解决球墨铸铁件缩孔、缩松第27-28页
        1.3.3 通过消除生产过程异常因素降低球铁件产生缩孔、缩松的倾向第28-29页
        1.3.4 增加球墨铸铁件凝固速度防止缩孔缩松的产生第29页
        1.3.5 合理选择、设置冒口解决铸件缩孔、缩松缺陷第29-30页
        1.3.6 采用新型球化剂或孕育剂减少铸件缩孔、缩松第30页
    1.4 研究内容第30-32页
第二章 球墨铸铁件缩孔缩松形成因素的试验研究第32-46页
    2.1 试验方法及技术路线图第32-33页
    2.2 主要试验设备第33页
    2.3 试验条件第33-36页
        2.3.1 铸型条件第34页
        2.3.2 铁水熔炼及炉前处理第34-35页
        2.3.3 试块收缩缺陷类别第35页
        2.3.4 试块缩陷的体积测量第35-36页
        2.3.5 试样收缩缺陷率计算方法第36页
    2.4 试验数据第36-37页
    2.5 试验结果分析第37-44页
        2.5.1 铸型条件对试块收缩缺陷的影响第37-40页
        2.5.2 铁水碳当量对湿型砂铸型试块收缩的影响第40-41页
        2.5.3 孕育量对湿型砂试块收缩缺陷的影响第41-42页
        2.5.4 浇注温度对试块收缩缺陷的影响第42-44页
    2.6 本章节小结第44-46页
第三章 轮边减速器壳缩孔缩松缺陷的成因分析第46-58页
    3.1 轮边减速器壳的生产工艺第46-47页
    3.2 缺陷描述第47页
    3.3 缩孔缩松缺陷原因分析第47-55页
        3.3.1 湿型砂铸型刚度偏低第47-48页
        3.3.2 浇注温度过高、浇注包残留铁水过多导致铸件产生缩孔缩松倾向增大第48-50页
        3.3.3 含Si量或碳当量偏低导致铸件产生缩孔缩松第50-52页
        3.3.4 孕育量过大或孕育方式不当第52页
        3.3.5 冷却片激冷效果不足第52-54页
        3.3.6 浇注系统设计不合理第54-55页
        3.3.7 生铁遗传性对缩孔缩松缺陷的影响第55页
    3.4 本章小结第55-58页
第四章 防止轮边减速器壳铸件缩孔缩松的改进措施及实施验证第58-64页
    4.1 防止轮边减速器壳缩孔缩松的实施计划第58-59页
    4.2 实施情况第59-64页
第五章 结论第64-66页
第六章 有待解决的问题第66-68页
参考文献第68-70页
致谢第70-72页
攻读学位期间发表的学术论文目录第72-73页
学位论文评阅及答辩情况表第73页

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