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动车组橡胶地板减振器疲劳性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
符号说明第10-12页
1 绪论第12-24页
    1.1 课题背景及意义第12-14页
    1.2 橡胶材料疲劳破坏的研究现状第14-22页
        1.2.1 裂纹成核法第15-16页
        1.2.2 裂纹扩展法第16-18页
        1.2.3 S-N曲线法第18-20页
        1.2.4 橡胶疲劳破坏的微观结构研究方法第20-21页
        1.2.5 有限元分析第21-22页
    1.3 本文研究的目的及内容第22-24页
        1.3.1 本文研究的目的第22页
        1.3.2 本文研究的内容第22-24页
2 橡胶减振器疲劳机理及疲劳破坏影响因素的研究第24-36页
    2.1 橡胶减振器疲劳机理研究第24-28页
        2.1.1 橡胶疲劳破坏历程第24-26页
        2.1.2 橡胶减振器疲劳机理第26-28页
    2.2 橡胶减振器疲劳破坏的影响因素第28-35页
        2.2.1 载荷的影响第28-29页
        2.2.2 环境的影响第29-31页
        2.2.3 橡胶配方的影响第31-33页
        2.2.4 结构设计的影响第33页
        2.2.5 生产工艺的影响第33-35页
    2.3 本章小结第35-36页
3 橡胶减振器疲劳试验研究第36-52页
    3.1 主要试验设备及橡胶减振器基本性能参数第36-39页
        3.1.1 主要试验设备第36-37页
        3.1.2 橡胶减振器基本性能参数第37-39页
    3.2 试验方案第39-40页
    3.3 橡胶减振器静态试验第40-42页
    3.4 橡胶减振器动态试验第42-44页
    3.5 橡胶减振器疲劳试验第44-48页
        3.5.1 正常疲劳试验第44-46页
        3.5.2 加速疲劳试验第46-47页
        3.5.3 疲劳寿命试验第47-48页
    3.6 扫描电镜试验第48-50页
        3.6.1 试验设备第49页
        3.6.2 试验原理第49页
        3.6.3 试验样品制备第49-50页
        3.6.4 试验方法第50页
    3.7 本章小结第50-52页
4 试验结果分析第52-66页
    4.1 正常疲劳试验结果及分析第52-53页
    4.2 加速疲劳试验结果及分析第53-60页
        4.2.1 预位移和振幅对减振器疲劳性能的影响第53-56页
        4.2.2 加载频率对减振器疲劳性能的影响第56-58页
        4.2.3 加速疲劳试验结果对比分析第58-60页
    4.3 疲劳试验过程中温升的分析第60-61页
    4.4 扫描电镜试验结果及分析第61-65页
    4.5 本章小结第65-66页
5 橡胶减振器疲劳寿命数学模型建立及失效行为研究第66-78页
    5.1 橡胶减振器S-N曲线及数学模型建立第66-74页
        5.1.1 单点法求S-N曲线及幂函数数学模型第66-69页
        5.1.2 成组法求S-N曲线及幂函数数学模型第69-70页
        5.1.3 成组法求S-N曲线及三参数数学模型第70-71页
        5.1.4 数学模型的验证及优选第71-74页
    5.2 橡胶减振器的失效行为第74-77页
        5.2.1 功能性失效第74-75页
        5.2.2 破坏性失效第75-77页
    5.3 本章小结第77-78页
全文总结第78-80页
    本文所做的工作和成果第78-79页
    本文创新点第79页
    展望第79-80页
参考文献第80-86页
致谢第86-88页
攻读硕士期间的研究成果第88-91页

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