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硫转移助剂对重油催化裂化装置影响的研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
第1章 绪论第7-15页
    1.1 课题的背景与意义第7-9页
        1.1.1 炼油技术发展的现状第7页
        1.1.2 研究催化剂及助剂对催化裂化装置影响的意义第7-9页
    1.2 本课题的研究现状第9-14页
        1.2.1 催化剂在国外的研究现状第10-11页
        1.2.2 催化剂在国内的研究现状第11-14页
    1.3 本文所做的工作第14-15页
第2章 炼油厂重油催化裂化工艺装置概述第15-27页
    2.1 催化裂化装置概述第15-17页
        2.1.1 反应再生系统第15-16页
        2.1.2 催化分馏系统第16页
        2.1.3 吸收和稳定系统第16-17页
        2.1.4 能量回收系统第17页
    2.2 重油催化裂化装置检修及工艺动改情况第17-20页
        2.2.1 2014年检修及工艺动改情况第17-18页
        2.2.2 2015年检修及工艺动改情况第18-20页
        2.2.3 2016年检修及工艺动改情况第20页
    2.3 重油催化裂化装置现状第20-26页
        2.3.1 稳定塔操作条件优化第21-23页
        2.3.2 稳定汽油烯烃含量调整第23-24页
        2.3.3 烟气脱硫塔“烟羽”现象第24页
        2.3.4 待生线路催化剂流化不畅第24-25页
        2.3.5 干气中碳三含量降低第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 SFTS-1硫转移剂在重油催化裂化装置的工业试验第27-37页
    3.1 试验的目的第27-28页
    3.2 硫转移助剂机理第28-30页
        3.2.1 原料油性质第28-29页
        3.2.2 操作条件第29-30页
        3.2.3 硫转移剂的主要质量指标和加入方法第30页
    3.3 试验结果和讨论第30-35页
        3.3.1 烟气组成第30-31页
        3.3.2 烟气二氧化硫变化第31-33页
        3.3.3 装置物料平衡第33页
        3.3.4 装置汽油质量的变化第33-34页
        3.3.5 硫转移剂加入对产品硫分布的影响第34-35页
        3.3.6 催化裂化的干气组成第35页
    3.4 小结第35-37页
第4章 硫转移助剂对烟机结垢的影响第37-41页
    4.1 烟机结垢现象第37页
    4.2 装置原料重金属含量监控数据第37页
    4.3 系统内催化剂的使用情况第37-38页
    4.4 硫转移剂的使用情况第38-39页
    4.5 烟机震动变化第39页
    4.6 总结烟机结垢原因第39-40页
    4.7 防止烟机结垢的措施第40-41页
第5章 结论第41-42页
参考文献第42-45页
致谢第45-46页

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