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昌硕公司X机型生产线工作效率的改善应用

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 绪论第7-10页
   ·课题研究背景第7页
   ·国内外生产线效率改善的应用分析第7-9页
   ·本课题研究方法第9页
   ·论文采用的生产线平衡方案第9-10页
第二章 理论概述第10-17页
   ·基础理论第10-12页
   ·生产线平衡理论第12-14页
     ·生产线平衡定义第12-13页
     ·生产线平衡原则第13页
     ·线平衡的效果评价第13页
     ·影响线平衡的要素第13-14页
   ·模特法第14页
   ·学习曲线第14-15页
   ·动作经济学原则第15-17页
第三章 X 机型生产线现况分析第17-25页
   ·X 机型装配线简介第17-18页
   ·X 机型在生产线中存在的主要问题第18-24页
     ·现有各段工时统计第18-21页
     ·现有各段线平衡率统计第21-22页
     ·现有 X 机型生产线全段平衡率统计第22页
     ·X 机型机种生产现况分析第22-24页
   ·本章小结第24-25页
第四章 X 机型生产线平衡改善方案第25-42页
   ·建立基准工时数据库第25-26页
   ·定义标准工时量测时机第26-27页
   ·生产线布局改善第27-28页
   ·组装段生产线平衡改善第28-35页
     ·组装段工时评定第28-29页
     ·X 机型量测工时与评定工时差异比较第29-31页
     ·以动作经济原则进行改善第31-33页
     ·运用 5W1H 及 ECRS 原则进一步改善第33-35页
   ·包装段生产线平衡率改善第35-40页
     ·间隙段差量测第35-36页
     ·标签自动贴附第36-37页
     ·自动化装箱第37-40页
   ·其它管理方式及技巧的应用第40-41页
     ·目视管理第40-41页
     ·调动产线人员积极性第41页
   ·本章小结第41-42页
第五章 X 机型生产线平衡方案实施效果评价第42-47页
   ·生产线布局改善效果第42页
   ·量测工时改善效果第42-46页
     ·改善后组装段量测工时第42-45页
     ·改善后包装段量测工时第45-46页
     ·改善后全段生产线量测工时第46页
     ·改善后生产线平衡率评测第46页
   ·本章小结第46-47页
第六章 总结与展望第47-48页
   ·主要结论第47页
   ·研究展望第47-48页
参考文献第48-49页
致谢第49-50页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第50-53页
上海交通大学学位论文答辩决议书第53页

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