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华晨宝马F18车身车间合车线生产线平衡问题研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第一章 绪论第9-15页
   ·选题的背景和意义第9-11页
     ·选题的背景第9-10页
     ·选题的意义第10-11页
   ·生产线平衡研究的现状第11-12页
   ·本文研究的思路和主要内容第12-15页
第二章 相关的理论及方法介绍第15-23页
   ·精益思想的理论第15-17页
     ·精益思想产生的背景第15页
     ·精益思想的核心第15-16页
     ·生产中的七种浪费第16-17页
   ·生产线平衡研究的方法第17-21页
     ·流程分析第18-19页
     ·作业测定第19-20页
     ·动作分析第20-21页
   ·本章小结第21-23页
第三章 F18 车身车间合车线现状分析第23-35页
   ·华晨宝马 F18 车身车间及合车线介绍第23-25页
     ·F18 车身车间介绍第23-24页
     ·合车线介绍第24-25页
   ·合车线节拍现状以及改善前时间研究第25-33页
     ·合车线节拍现状第25-27页
     ·改善前时间及工作负荷研究第27-33页
   ·合车线产能分析第33页
     ·合车线产能现状第33页
     ·合车线平衡率第33页
   ·本章小结第33-35页
第四章 合车线的改善与实施第35-45页
   ·5W1H 以及 ECRS 法第35-38页
     ·5W1H 的提问技术第35-38页
     ·ECRS第38页
   ·制定改善方案第38-40页
     ·合车 1 几何焊工作站的改善方案第39页
     ·合车 2 几何焊工作站的改善方案第39页
     ·合车 2 补焊工作站的改善方案第39-40页
     ·合车 3 天窗焊工作站的改善方案第40页
     ·合车 3 天补焊 2 工作站的改善方案第40页
   ·改善后工艺流程图分析第40-41页
   ·改善后合车线时间研究第41-43页
   ·本章小结第43-45页
第五章 合车线生产线平衡方案实施效果评价第45-55页
   ·改善前后工艺流程对比第45-50页
     ·合车 1 几何焊工作站工艺流程分析对比第45-46页
     ·合车 2 几何焊工作站工艺流程分析对比第46-47页
     ·合车 2 补焊工作站工艺流程分析对比第47-48页
     ·合车 3 天窗焊工作站工艺流程分析对比第48-49页
     ·合车 3 补焊 2 工作站工艺流程分析对比第49-50页
   ·改善前后节拍和工作负荷对比第50-52页
   ·改善前后生产线平衡率对比第52-53页
   ·改善后带来的经济效益第53页
   ·本章小结第53-55页
第六章 结论与展望第55-57页
参考文献第57-59页
致谢第59页

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