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油脂行业精益管理有效性分析--以河南Y油脂集团为例

摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 绪论第9-15页
    1.1 研究背景及意义第9-12页
        1.1.1 研究背景第9-10页
        1.1.2 研究目的第10-11页
        1.1.3 研究意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状分析和评价第12-13页
    1.3 研究内容及方法第13-15页
        1.3.1 研究内容第13页
        1.3.2 研究方法第13-14页
        1.3.3 研究的技术路线第14-15页
2 精益管理相关理论概述第15-26页
    2.1 精益管理第15-16页
    2.2 七大浪费第16-18页
    2.3 精益管理工具第18-25页
        2.3.1 6S第18-20页
        2.3.2 PDCA循环思路第20-21页
        2.3.3 快速换模第21-22页
        2.3.4 全面生产维护第22-23页
        2.3.5 价值流分析第23页
        2.3.6 防错法第23-24页
        2.3.7 走动管理第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
3 油脂行业及河南Y油脂集团情况第26-29页
    3.1 油脂行业发展概况第26页
    3.2 河南Y油脂集团概况第26-27页
        3.2.1 公司概况第26-27页
        3.2.2 公司目前面临的问题第27页
    3.3 实施精益管理的必要性分析第27-29页
4 河南Y油脂集团实施精益管理工具有效性分析第29-46页
    4.1 精益管理工具在企业的应用现状第29-32页
        4.1.1 6S的应用情况第30页
        4.1.2 PDCA的应用情况第30-31页
        4.1.3 快速换模的应用情况第31页
        4.1.4 全面生产维护的应用情况第31页
        4.1.5 价值流分析的应用情况第31-32页
        4.1.6 防错法的应用情况第32页
        4.1.7 走动管理的应用情况第32页
    4.2 精益管理工具有效性衡量指标第32-35页
        4.2.1 精益管理工具的有效性概念第32-33页
        4.2.2 衡量精益管理工具有效性的指标建立第33-34页
        4.2.3 精益管理工具有效性的测算方法第34-35页
    4.3 精益管理工具在企业应用效果的比较分析第35-39页
        4.3.1 工作环境改善效果分析第35页
        4.3.2 员工责任感提升效果分析第35-36页
        4.3.3 库存优化效果分析第36-37页
        4.3.4 减少缺陷产品效果分析第37页
        4.3.5 缩短生产时间效果分析第37-38页
        4.3.6 效果指标权重分析第38-39页
    4.4 精益管理工具的有效性分析第39-44页
        4.4.1 精益管理工具有效性统计分析第39-43页
        4.4.2 精益管理工具有效性分析第43-44页
    4.5 河南Y油脂集团实施精益管理工具的建议第44-46页
        4.5.1 加强精益管理文化渗透第44页
        4.5.2 扩大6S的使用范围和基础作用第44-45页
        4.5.3 加强全面生产维护应用效果第45页
        4.5.4 改进价值流分析工具的使用第45-46页
        4.5.5 完善防错法的多样性第46页
        4.5.6 其他建议第46页
5 油脂行业精益管理推行建议第46-52页
    5.1 6S推行建议第47-48页
    5.2 PDCA循环思路推行建议第48页
    5.3 快速换模推行建议第48-49页
    5.4 全面生产维护推行建议第49页
    5.5 价值流分析推行建议第49-50页
    5.6 防错法推行建议第50页
    5.7 走动管理推行建议第50-52页
6 结论与展望第52-54页
    6.1 结论第52-53页
    6.2 展望第53-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-58页
附录第58-60页

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