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抽油机节能改造关键技术研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 研究意义第8-9页
    1.2 国内外抽油机节能方法的现状第9-11页
    1.3 国内抽油机节能控制的发展第11-12页
    1.4 本论文研究的目的及内容第12-14页
第二章 抽油机节能改造的研究方案第14-38页
    2.1 游梁式抽油机的工作原理第14-16页
        2.1.1 游梁式抽油机的现状第14-16页
    2.2 游梁式抽油机节能增效的途径第16-24页
        2.2.1 游梁式抽油机效率低的主要原因第16-18页
        2.2.2 游梁式数字化抽油机的工作特性第18-23页
        2.2.3 游梁式抽油机节能增效的途径第23-24页
    2.3 游梁式抽油机节能增效的技术与方法第24-28页
        2.3.1 减轻抽油机的运动件的重量第24页
        2.3.2 降低抽油机运动件的摩擦第24-26页
        2.3.3 采用新型结构使抽油机在运动时的不平衡系数为零第26-28页
        2.3.4 采用低功率,高效率节能电动机第28页
        2.3.5 同时建议采用高效率抽油泵、低摩擦井口和轻质抽油杆第28页
        2.3.6 采用变频器来使电动机的耗电降到最低第28页
    2.4 课题设计方案第28-30页
        2.4.1 课题总体方案第28页
        2.4.2 如何提高电机功率因数第28页
        2.4.3 对电机馈能的处理办法第28页
        2.4.4 总体设计方案第28-30页
    2.5 课题设计方案的选择第30-38页
        2.5.1 两种系统主电路结构第30-31页
        2.5.2 仿真实验研究结果第31-33页
        2.5.3 实验研究结果第33-36页
        2.5.4 课题设计方案的确定第36-38页
第三章 抽油机常用节能技术的研究第38-55页
    3.1 可控硅调压技术应用第38-39页
        3.1.1 调压节能技术的工作原理第38-39页
    3.2 变频调压技术第39-40页
    3.3 节能电机第40页
    3.4 游梁式抽油机的能量反馈问题第40-41页
    3.5 无功补偿第41-43页
        3.5.1 无功补偿效果分析第42-43页
    3.6 抽油机平衡与节能的关系第43-48页
        3.6.1 抽油机平衡理论第43-48页
    3.7 长庆机械总厂生产的抽油机的平衡特点及相关技术第48页
    3.8 长庆油田安201区块提高机采系统效率实测数据分析第48-55页
        3.8.1 安201区块现状分析第48-51页
        3.8.2 区块机采效率提高技术对策第51-55页
第四章 逆变式PWM变流控制系统设计与分析第55-64页
    4.1 硬件的设计与分析第55-56页
        4.1.1 逆变式PWM变流系统主电路设计与分析第55-56页
    4.2 逆变式PWM交流系统控制电路的设计与分析第56页
        4.2.1 逆变式PWM变流系统控制电路的设计第56页
        4.2.2 电路分析第56页
    4.3 逆变式PWM变流系统的检测与保护第56-57页
        4.3.1 过压与欠压保护第56-57页
        4.3.2 再生反馈电压保护第57页
        4.3.3 过温及过流保护第57页
        4.3.4 轻载与过载保护第57页
    4.4 软件的设计与分析第57-58页
        4.4.1 编程语言第57-58页
    4.5 软件算法实现第58-61页
    4.6 主程序第61页
    4.7 定时中断第61-64页
第五章 节能系统的实验与调试第64-70页
    5.1 课题样机现场测试结果与分析第64-65页
    5.2 课题样机现场测试分析第65-70页
第六章 结论第70-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-73页
攻读硕士学位期间发表的论文第73-74页

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