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某型柴油机摇臂断裂故障源分析及改进

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11-15页
    1.2 课题研究的背景及意义第15-18页
        1.2.1 课题研究的背景第15-17页
        1.2.2 课题研究的意义第17-18页
    1.3 课题的提出与研究思路及内容第18-23页
        1.3.1 课题研究的提出第18-19页
        1.3.2 课题的研究思路及内容第19-23页
第2章 摇臂断裂故障源的原因分析及试验第23-35页
    2.1 摇臂断裂故障因素的分析第23-24页
    2.2 摇臂体的力学分析第24-29页
        2.2.1 摇臂体的气门端力学分析第24-28页
        2.2.2 摇臂体的推杆端部位结构分析第28-29页
    2.3 配气机构中的排气门磨损分析第29-30页
    2.4 摇臂断裂破坏性试验第30-33页
        2.4.1 试验装置台架的介绍第30-31页
        2.4.2 试验数据记录以及结果分析第31-33页
    2.5 本章小结第33-35页
第3章 摇臂体的有限元模型的建立及分析第35-59页
    3.1 有限元分析理论及摇臂有限元模型的建立第35-46页
        3.1.1 有限元分析理论第35-36页
        3.1.2 摇臂体有限元模型的建立第36-46页
    3.2 静力强度分析第46-51页
        3.2.1 静强度模型的建立第47-48页
        3.2.2 结果分析第48-51页
    3.3 摇臂体的模态分析第51-56页
        3.3.1 模态模型的建立第51-52页
        3.3.2 结果分析第52-56页
    3.4 本章小结第56-59页
第4章 摇臂体的仿真优化设计及改进分析第59-71页
    4.1 有限元的仿真优化设计第59-62页
        4.1.1 有限元软件平台的仿真优化概述第59-60页
        4.1.2 内部优化流程与灵敏度分析第60-62页
    4.2 摇臂体有限元仿真优化设计第62-65页
        4.2.1 摇臂的优化模型的建立第62-64页
        4.2.2 优化结果分析第64-65页
    4.3 摇臂体的改进措施第65-67页
        4.3.1 摇臂的断裂位置分析第65页
        4.3.2 对摇臂输油孔提出的改进建议第65-66页
        4.3.3 改进的结果分析第66-67页
    4.4 工程实际中的各项改进措施第67-69页
        4.4.1 零部件的尺寸不良因素第67-68页
        4.4.2 发动机的整机清洁度因素第68页
        4.4.3 发动机的润滑系统因素第68页
        4.4.4 零部件的热处理不良因素第68-69页
    4.5 本章小结第69-71页
第5章 全文总结与工作展望第71-75页
    5.1 全文总结第71-72页
    5.2 工作展望第72-75页
参考文献第75-79页
作者简介第79-80页
致谢第80页

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