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烧结法氧化铝生产脱硅技术研究与应用

第一章 文献综述第1-21页
 1.1 氧化铝工业第8-12页
  1.1.1 氧化铝工业发展概况第8-10页
  1.1.2 铝土矿性质第10-12页
 1.2 氧化铝生产方法概述第12-17页
  1.2.1 联合法生产氧化铝第12-13页
  1.2.2 烧结法生产氧化铝第13-17页
   1.2.2.1 生料浆的制备第14页
   1.2.2.2 熟料烧结第14页
   1.2.2.3 熟料溶出第14-15页
   1.2.2.4 赤泥分离和洗涤第15页
   1.2.2.5 粗液脱硅第15页
   1.2.2.6 精液分解第15页
   1.2.2.7 氢氧化铝浆液分离第15-17页
 1.3 氧化铝生产脱硅工艺技术发展第17-21页
  1.3.1 原料脱硅第17-18页
  1.3.2 溶出分离脱硅第18-19页
  1.3.3 本文研究目的及意义第19-21页
第二章 烧结法氧化铝生产脱硅技术研究第21-36页
 2.1 烧结法氧化铝生产脱硅的试验研究第21-31页
  2.1.1 粗液预脱硅第21-25页
   2.1.1.1 时间对预脱硅效率的影响第22-23页
   2.1.1.2 温度对预脱硅效率的影响第23-24页
   2.1.1.3 种子量对预脱硅效率的影响第24页
   2.1.1.4 其他因素的影响第24-25页
  2.1.2 间接加热连续脱硅第25-30页
   2.1.2.1 列管间接加热连续脱硅第25-28页
   2.1.2.2 管道化间接加热连续脱硅第28-30页
  2.1.3 HCAC(水合碳铝酸钙)深度脱硅第30-31页
 2.2 烧结法氧化铝脱硅工业应用研究第31-36页
  2.2.1 改善一次脱硅条件,提高脱硅指数(A/S)第31-32页
  2.2.2 稳定二次脱硅,减少了脱硅损失第32-33页
  2.2.3 优化深度脱硅控制,提高碳分精液A/S第33-36页
第三章 烧结法氧化铝脱硅改造第36-51页
 3.1 预脱硅第36-39页
  3.1.1 预脱硅系统提温改造第37页
  3.1.2 延长预脱硅时间改造第37页
  3.1.3 预脱硅系统技术改造后运行效果第37-38页
  3.1.4 预脱硅系统技术优化改造后经济效果第38-39页
 3.2 间接加热连续脱硅改造第39-44页
  3.2.1 列管间接加热连续脱硅改造第39-40页
   3.2.1.1 主要技术条件第39页
   3.2.1.2 主要技术指标第39-40页
  3.2.2 管道化间接加热连续脱硅改造第40-42页
  3.2.3 山铝间接加热连续脱硅技术经济效果第42-44页
 3.3 深度脱硅(HCAC)改造第44-46页
  3.3.1 工业试验第44页
  3.3.2 改造流程第44页
  3.3.3 HCAC深度脱硅新技术实际生产控制条件第44-45页
  3.3.4 结论第45-46页
 3.4 深度脱硅工艺改造第46-51页
  3.4.1 工艺指标第46页
   3.4.1.1 工艺条件第46页
   3.4.1.2 近几年的深度脱硅精液A/S情况第46页
  3.4.2 工艺说明第46-47页
  3.4.3 优化方案第47-49页
   3.4.3.1 优化结果第47-48页
   3.4.3.2 深度脱硅工艺流程优化第48-49页
  3.4.4 经济效果第49页
  3.4.5 结论第49-51页
第四章 结论及意义第51-53页
 4.1 结论第51-52页
  4.1.1 减少原料带入生产流程的硅量第51页
  4.1.2 提高常压预脱硅率第51页
  4.1.3 间接加热连续脱硅第51-52页
  4.1.4 HCAC深度脱硅第52页
 4.2 意义第52-53页
参考文献第53-56页
致谢第56-57页
主要研究成果及发表论文第57页

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