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气阀镍基高温合金材料切削工艺试验研究

摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 课题研究背景与意义第12-14页
    1.2 本课题研究对象第14-19页
        1.2.1 内燃机车柴油机简介第14-16页
        1.2.2 高温合金概述第16-19页
    1.3 本课题研究的主要内容及重要意义第19-20页
    1.4 本章小结第20-21页
第二章 切削性能试验与评价系统第21-31页
    2.1 试验的必要性和要求第21-22页
        2.1.1 切削性能试验必要性第21页
        2.1.2 切削性能试验内容第21-22页
    2.2 切削性能试验方案第22-23页
    2.3 切削性能试验条件第23-29页
        2.3.1 加工设备第23页
        2.3.2 检测系统第23-25页
        2.3.3 试验刀具第25-27页
        2.3.4 材料第27-29页
        2.3.5 试件第29页
    2.4 本章小结第29-31页
第三章 气门切削工艺试验及能力评价第31-43页
    3.1 切削参数概念第31-33页
        3.1.1 切削速度Vc第31-32页
        3.1.2 进给量f第32页
        3.1.3 切削深度ap第32-33页
    3.2 试验内容第33-37页
        3.2.1 正交试验法第33页
        3.2.2 正交试验方案设计第33-34页
        3.2.3 正交试验及结果分析第34-37页
    3.3 切削工序能力评价第37-41页
        3.3.1 工序能力概述第37页
        3.3.2 加工质量特性概述第37页
        3.3.3 气门试制方案第37-38页
        3.3.4 气门试制过程能力评估第38-41页
    3.4 本章小结第41-43页
第四章 气门试制中刀具发生的磨损和切屑形态第43-53页
    4.1 生产应用中判别刀具磨损的常用方法第43-44页
    4.2 刀具磨损试验的切削用量选用第44-45页
    4.3 刀具磨损的电镜扫描结果第45-48页
    4.4 刀具磨损试验总结第48-49页
    4.5 影响产品质量的切屑形态第49-51页
        4.5.1 切削界面简述第49-50页
        4.5.2 切屑形态的金相显微结果第50-51页
    4.6 本章小结第51-53页
第五章 工艺改进及技术经济分析第53-58页
    5.1 内燃机车气门概述第53-54页
    5.2 GE排气门样品试制时加工情况第54-55页
        5.2.1 现场试制加工方案第54页
        5.2.2 试制结果分析第54-55页
        5.2.3 存在的主要问题第55页
    5.3 GE排气门车削工艺改进试验第55-57页
        5.3.1 工艺改进加工方案第56页
        5.3.2 工艺改进对批量生产的改善结果第56-57页
    5.4 本章小结第57-58页
第六章 总结与展望第58-60页
    6.1 总结第58-59页
    6.2 本文的不足及展望第59-60页
参考文献第60-63页
致谢第63-64页
攻读硕士期间发表的学术论文第64页

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