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X汽车公司发动机装配生产线的分析与优化设计

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 绪论第10-14页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-12页
        1.2.1 国外研究现状第11页
        1.2.2 国内研究现状第11-12页
    1.3 论文主要研究内容与框架第12-14页
2 相关理论基础第14-26页
    2.1 装配线相关理论第14-16页
        2.1.1 装配线原理第14页
        2.1.2 装配线效率的影响因素第14-15页
        2.1.3 装配线平衡相关概念第15-16页
    2.2 方法研究第16-21页
        2.2.1 方法研究的主要内容第16-17页
        2.2.2 鱼骨图分析法第17-18页
        2.2.3 5W1H技术与ECRS原则第18-19页
        2.2.4 联合操作分析图第19-20页
        2.2.5 模特排时法第20-21页
    2.3 作业测定第21-26页
        2.3.1 作业测定的分类第22页
        2.3.2 测时第22-24页
        2.3.3 观测异常值分析第24-26页
3 X汽车公司GLK发动机装配线分析第26-38页
    3.1 GLK发动机及其装配线概况第26-28页
        3.1.1 GLK发动机简介第26页
        3.1.2 发动机装配线各工序介绍第26-28页
    3.2 发动机装配线各工序现状及问题分析第28-36页
        3.2.1 发动机装配线各工序作业时间测定第28-32页
        3.2.2 发动机装配线瓶颈工序现状及问题分析第32-34页
        3.2.3 发动机装配线其他工序现状及问题分析第34-36页
    3.3 发动机装配线现场其他问题分析第36-38页
        3.3.1 现场6S情况分析第36-37页
        3.3.2 员工状态分析第37-38页
4 汽车发动机装配线的优化设计第38-58页
    4.1 发动机装配线优化流程第38-39页
    4.2 瓶颈工序的优化第39-45页
        4.2.1 5W1H提问技术和ECRS原则的应用第39-40页
        4.2.2 操作分析第40-44页
        4.2.3 瓶颈工序优化结果第44-45页
    4.3 其他工序的优化第45-55页
        4.3.1 工序2(安装喷油嘴和平衡轴)的优化第45-48页
        4.3.2 工序14(安装凸轮轴调节器)的优化第48-51页
        4.3.3 工序19(试漏)的优化第51-55页
    4.4 现场管理的优化第55-57页
        4.4.1 6S的现场应用第55-56页
        4.4.2 员工优化制度的建立第56-57页
    4.5 发动机装配线优化前后对比分析第57-58页
5 结论第58-59页
    5.1 总结第58页
    5.2 展望第58-59页
参考文献第59-61页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第61-63页
学位论文数据集第63页

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