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柴油机挺柱磨损分析及改进

摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
符号说明第10-12页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 配气机构结构介绍第12-13页
    1.2 挺柱主要失效模式第13-18页
        1.2.1 挺柱分类第13-15页
        1.2.2 挺柱工作条件第15-16页
        1.2.3 挺柱失效模式第16-17页
        1.2.4 挺柱失效对柴油机的影响第17-18页
    1.3 柴油机技术发展对挺柱、凸轮摩擦副的影响第18-21页
        1.3.1 配气相位优化第18-19页
        1.3.2 爆压、转速提高第19-20页
        1.3.3 柴油机辅助制动第20-21页
    1.4 挺柱、凸轮摩擦副仿真评估现状第21-22页
    1.5 挺柱、凸轮摩擦副试验评估现状第22页
    1.6 选题背景及主要研究内容第22-25页
        1.6.1 柴油机开发情况第22-23页
        1.6.2 配气机构布置第23页
        1.6.3 挺柱磨损故障第23-24页
        1.6.4 主要研究内容第24-25页
第二章 理论依据和故障分析第25-47页
    2.1 挺柱失效主要影响因素第25-32页
        2.1.1 材料影响第25-27页
        2.1.2 粗糙度影响第27页
        2.1.3 结构因素影响第27-31页
        2.1.4 润滑影响第31-32页
    2.2 故障分析鱼骨图第32-33页
    2.3 排查第33-46页
        2.3.1 挺柱、凸轮配副材料、硬度、粗糙度第33-34页
        2.3.2 结构第34-42页
        2.3.3 润滑第42-45页
        2.3.4 其它因素第45-46页
    2.4 本章小结第46-47页
第三章 改进措施及仿真评估第47-54页
    3.1 降低接触应力第47-51页
        3.1.1 降低接触应力可行性分析第47页
        3.1.2 凸轮型线设计第47-51页
        3.1.3 新型线性能校核计算第51页
    3.2 优化润滑第51-52页
    3.3 挺柱表面处理工艺改进第52-53页
    3.4 本章小结第53-54页
第四章 试验验证及分析第54-62页
    4.1 凸轮轴衬套喷油试验第54-55页
    4.2 挺柱摩擦磨损试验第55-56页
    4.3 耐久试验第56-61页
        4.3.1 试验台架第56-57页
        4.3.2 试验内容第57页
        4.3.3 试验结果第57-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 结论与展望第62-64页
    5.1 结论第62页
    5.2 展望第62-64页
参考文献第64-68页
致谢第68-69页
攻读学位期间发表的学术论文和参加科研情况第69-70页
学位论文评阅及答辩情况表第70页

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