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M公司增亮膜卷料产品模切深度质量改善

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 研究的背景和意义第9-11页
        1.1.1 研究的背景第9-10页
        1.1.2 研究的意义第10-11页
    1.2 文献综述第11-12页
    1.3 研究的方法和论文结构第12-15页
        1.3.1 研究的内容第12页
        1.3.2 研究的方法第12-13页
        1.3.3 论文结构第13-15页
第二章 增亮膜生产现状分析第15-25页
    2.1 增亮膜后段生产流程第15-20页
        2.1.1 M公司东莞Y制造工厂第15页
        2.1.2 增亮膜简介第15-18页
        2.1.3 增亮膜Y工厂生产流程第18-20页
    2.2 增亮膜生产现状分析第20-24页
        2.2.1 模切工艺简介第20-22页
        2.2.2 模切深度不良现状分析第22-24页
    2.3 本章小结第24-25页
第三章 模切深度不良问题分析第25-53页
    3.1 过程分析第25-27页
        3.1.1 流程图第25-27页
        3.1.2 因果图第27页
    3.2 客户投诉数据分析第27-33页
        3.2.1 生产人员差异检验第28-29页
        3.2.2 班次差异检验第29-30页
        3.2.3 机器差异检验第30-32页
        3.2.4 切穿、剥离差异检验第32-33页
    3.3 关键因子验证第33-52页
        3.3.1 生产人员对切穿剥离判断的验证第33-38页
        3.3.2 下保护膜厚度变异大的验证第38-41页
        3.3.3 设备下死点不稳定的验证第41-51页
        3.3.4 模具和环境的验证第51-52页
    3.4 本章小结第52-53页
第四章 模切深度不良问题改善第53-65页
    4.1 改善措施第53-60页
        4.1.1 K24机下死点变化大的改进第53-55页
        4.1.2 设备下死点越切越深的改进第55-59页
        4.1.3 模具刀刃损伤的改进第59页
        4.1.4 切穿剥离判断一致性的改进第59-60页
        4.1.5 出货前无检查的改进第60页
    4.2 制定并执行改进计划第60-61页
    4.3 改善效果以及控制计划第61-62页
    4.4 项目收益第62-63页
    4.5 本章小结第63-65页
结论第65-67页
    1.总结第65页
    2.本文的不足和展望第65-67页
参考文献第67-71页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第71-73页
致谢第73-74页
答辩委员会对论文的评定意见第74页

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