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基于IE理论的160F生产线平衡改善研究--以HCDQ公司为例

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题的研究背景与意义第10-12页
        1.1.1 课题的研究背景第10-11页
        1.1.2 课题的研究意义第11-12页
    1.2 国内外课题研究现状第12-14页
        1.2.1 国外生产线平衡研究现状第12-13页
        1.2.2 国内生产线平衡研究现状第13-14页
    1.3 本课题基本内容及主要结构第14页
    1.4 本章小结第14-16页
第2章 生产线平衡相关理论第16-20页
    2.1 生产线概述第16页
    2.2 生产线平衡的概念第16页
    2.3 与工业工程(IE)相关的理论方法第16-19页
        2.3.1 方法研究第16-18页
        2.3.2 作业测定第18-19页
    2.4 本章小结第19-20页
第3章 160F生产线现状分析第20-56页
    3.1 公司简介第20页
    3.2 生产线现状分析第20-22页
        3.2.1 产品质量问题第20-21页
        3.2.2 产品产量问题第21页
        3.2.3 产品周转问题第21页
        3.2.4 生产线运行现状第21-22页
    3.3 生产线程序分析第22-29页
        3.3.1 工艺程序分析第22-24页
        3.3.2 流程程序分析第24-27页
        3.3.3 工序间搬运距离与搬运时间分析第27-29页
    3.4 生产作业分析第29-53页
        3.4.1 采用的作业测定方法第29-30页
        3.4.2 各工序IE分析统计第30-52页
        3.4.3 生产线平衡分析第52-53页
    3.5 问题汇总第53-54页
    3.6 本章小结第54-56页
第4章 基于工业工程的生产线平衡改善第56-70页
    4.1 编制改善对策表第56-57页
    4.2 生产线流程改善第57-60页
        4.2.1 取消不增值作业第57-58页
        4.2.2 接触不导通的改善第58-59页
        4.2.3 重新布置生产线第59-60页
    4.3 作业动作改善第60-66页
        4.3.1 动簧铆支架改善第60-62页
        4.3.2 磁路砍痕改善第62-64页
        4.3.3 套底板改善第64-66页
    4.4 改善效果总结第66-69页
        4.4.1 改善前后生产线平衡率对比第66-68页
        4.4.2 改善前后生产线总人数对比第68-69页
    4.5 改善效果验证第69页
    4.6 本章小结第69-70页
第5章 全文总结及展望第70-72页
    5.1 全文总结第70页
    5.2 创新点第70页
    5.3 展望第70-72页
参考文献第72-74页
致谢第74页

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