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小尺寸石英晶体谐振器的质量改善研究--以P公司FW16M产品为例

摘要第10-11页
Abstract第11-12页
第1章 绪论第13-16页
    1.1 研究背景第13页
    1.2 研究意义第13-14页
    1.3 研究内容第14页
    1.4 研究方法第14-15页
        1.4.1 文献查阅法第14-15页
        1.4.2 调查法第15页
        1.4.3 实证研究法第15页
        1.4.4 实验法第15页
    1.5 创新点第15-16页
第2章 相关理论研究和文献综述第16-21页
    2.1 相关理论研究第16-17页
    2.2 相关国内外文献综述第17-21页
第3章 FW16M产品现状调查分析第21-31页
    3.1 SMD石英晶体谐振器主要组成部分第21-22页
    3.2 石英晶体谐振器特征参数第22-23页
    3.3 P公司产品料号组成第23页
    3.4 石英晶体谐振器产品工艺简介第23-25页
        3.4.1 晶片生产工艺第23-24页
        3.4.2 SMD石英晶体谐振器生产工艺第24-25页
    3.5 目前P公司各品种合格率状况调查第25-27页
        3.5.1 P公司产品各种尺寸产品合格率现状第25-26页
        3.5.2 P公司2016 Type各频点生产合格率状况第26-27页
    3.6 目前P公司FW16M产品主要失效模式的调查第27-31页
第4章 FW16M产品合格率低的原因分析第31-79页
    4.1 FW16M产品QFD质量机能展开第31-43页
    4.2 数据分析前准备-量测系统分析(MSA)第43-46页
        4.2.1 工具显微镜的GRR分析第43-44页
        4.2.2 手动测频仪的GRR分析第44-45页
        4.2.3 250B网络分析仪的GRR分析第45-46页
    4.3 FW16M产品RR High的原因分析第46-49页
    4.4 要因确认第49-79页
        4.4.1 镀银面上有异物未检出第52-53页
        4.4.2 AM站目检未将不合格品检出第53-55页
        4.4.3 微调机台High Drive故障第55-57页
        4.4.4 晶片尺寸不合适第57-58页
        4.4.5 晶片的重要参数设计不佳第58-63页
        4.4.6 焊封方式设计不佳第63-65页
        4.4.7 点胶方式不佳第65-68页
        4.4.8 点胶针头直径选择第68-71页
        4.4.9 Mask与晶片尺寸不匹配第71-75页
        4.4.10 机台内Particle超标第75页
        4.4.11 焊封机台内露点值第75-79页
第5章 FW16M产品质量改善对策建立及实施第79-103页
    5.1 针对FW16M产品晶片设计的质量改进第79-92页
        5.1.1 晶片倒边量ΔF水平确认第79-82页
        5.1.2 晶片返回量和腐蚀量的水平确认第82页
        5.1.3 晶片倒边量、返回量和腐蚀量确定第82-86页
        5.1.4 晶片尺寸设计第86-92页
    5.2 针对FW16M产品制程质量改进第92-97页
    5.3 改善措施执行第97-98页
    5.4 改善前后效果确认第98-101页
        5.4.1 对比改善前后合格率差异第98页
        5.4.2 改善前后失效模式对比第98-99页
        5.4.3 改善前后RR值分布对比第99-101页
    5.5 控制措施第101-103页
第6章 总结与展望第103-104页
    6.1 总结第103页
    6.2 展望第103-104页
参考文献第104-107页
致谢第107-108页
附件第108页

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