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电动轮驱动铰接转向车辆差动协同转向控制

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 课题研究的背景第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-19页
        1.2.1 电动轮驱动技术介绍第13-17页
        1.2.2 国内外直接横摆力偶矩控制研究现状第17-19页
    1.3 铰接转向车辆差动协同转向概念的提出第19-23页
        1.3.1 铰接转向技术介绍第20-21页
        1.3.2 差动转向介绍第21-22页
        1.3.3 差动助力转向介绍第22-23页
    1.4 论文的选题意义与研究内容第23-25页
        1.4.1 论文的选题意义第23-24页
        1.4.2 论文的研究内容第24-25页
第2章 车辆动力学理论推导及差动协同转向基本原理第25-45页
    2.1 车辆动力学方程推导第25-33页
        2.1.1 四自由度车体动力学方程推导第25-28页
        2.1.2 转向液压系统动力学方程推导第28-31页
        2.1.3 电动轮模型第31-33页
    2.2 铰接转向运动学分析第33-36页
        2.2.1 转向液压缸活塞杆位移与铰接角的关系第34-35页
        2.2.2 前后车体铰点到转向液压缸的力臂与铰接角的关系第35-36页
    2.3 铰接转向动力学分析第36-39页
        2.3.1 原地转向阻力矩分析第36-37页
        2.3.2 求解转向阻力矩第37-39页
    2.4 差动协同转向控制的基本原理第39-43页
        2.4.1 差动协同转向控制的工作原理第39-41页
        2.4.2 差动协同转向的节能机理第41-43页
    2.5 本章小结第43-45页
第3章 车辆模型与液压转向系统模型建立第45-61页
    3.1 基于ADAMS的车辆模型第45-52页
        3.1.1 利用CATIA三维建模软件建立车辆的物理模型第45-46页
        3.1.2 CATIA三维模型导入ADAMS第46-47页
        3.1.3 UA轮胎模型第47-52页
    3.2 基于AMESim的液压转向系统模型第52-56页
        3.2.1 负荷敏感液压泵第53-54页
        3.2.2 转向器模型第54页
        3.2.3 液压转向系统初步仿真结果第54-56页
    3.3 联合仿真设置第56-60页
        3.3.1 ADAMS与AMESim联合仿真设置第56-58页
        3.3.2 ADAMS车辆模型导入Simulink第58-59页
        3.3.3 AMESim液压转向系统模型导入Simulink第59-60页
    3.4 本章小结第60-61页
第4章 差动协同转向可行性验证第61-79页
    4.1 差动协同转向可行性的联合仿真验证第61-68页
        4.1.1 联合仿真平台搭建第61-63页
        4.1.2 原地转向仿真实验第63-65页
        4.1.3 J形转向仿真实验第65-68页
    4.2 电动轮驱动铰接转向模型车试验验证第68-77页
        4.2.1 搭建电动轮驱动铰接转向模型试验车第69-71页
        4.2.2 电动轮、转向推杆电机控制及信号采集第71-72页
        4.2.3 实验结果第72-77页
    4.3 本章小结第77-79页
第5章 差动协同转向控制策略仿真验证第79-97页
    5.1 模糊自整定PID控制方法第79-85页
        5.1.1 模糊自整定PID控制原理第79-81页
        5.1.2 模糊自整定PID控制器的设计计算第81-85页
    5.2 差动协同转向控制系统及整车仿真模型第85-91页
        5.2.1 差动协同转向控制策略及仿真模型第85-89页
        5.2.2 整车控制流程和仿真模型第89-91页
    5.3 仿真结果分析第91-96页
    5.4 本章小结第96-97页
第6章 全文总结与研究展望第97-99页
    6.1 全文总结第97-98页
    6.2 研究展望第98-99页
参考文献第99-107页
作者简介及研究成果第107-109页
致谢第109页

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