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基于定向配置合理间隙抑制圆筒形件拉深制耳的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 课题的来源、目的及意义第10-11页
    1.2 各向异性屈服理论的研究概况第11-13页
    1.3 拉深制耳的研究概况第13-17页
        1.3.1 材料的机械性能对制耳的影响第14-15页
        1.3.2 压边方式对制耳的影响第15-16页
        1.3.3 坯料形状对制耳的影响第16页
        1.3.4 模具间隙对制耳的影响第16-17页
    1.4 本文主要研究内容第17-18页
第二章 各向异性理论及制耳高度模型第18-32页
    2.1 Hill’s1948 各向异性屈服理论第18-25页
        2.1.1 单向拉伸时的屈服应力第19-21页
        2.1.2 应变增量主轴与应力主轴的关系第21-22页
        2.1.3 单向拉伸时的Hill塑性应变比第22-24页
        2.1.4 各向异性参数的确定第24-25页
    2.2 面内异性板料的应力、应变关系第25-28页
    2.3 制耳高度的简单计算模型第28-31页
        2.3.1 Lankford塑性应变比第28-29页
        2.3.2 基于Lankford塑性应变比的制耳高度模型第29-31页
    2.4 小结第31-32页
第三章 板料的机械性能及其各向异性情况第32-46页
    3.1 机械性能的表征第32页
    3.2 试样制备与试验方法第32-40页
        3.2.1 试样制备第32-33页
        3.2.2 试验方法第33-40页
    3.3 试验结果分析第40-44页
        3.3.1 材料的屈服应力随纤维方向的分布情况第40-42页
        3.3.2 材料的Hill塑性应变比随纤维方向的分布情况第42-43页
        3.3.3 Lankford塑性应变比与Hill塑性应变比的比较第43-44页
    3.4 小结第44-46页
第四章 筒形件拉深工艺试验第46-70页
    4.1 材料制备及拉深工艺装备的设计方案第46-49页
        4.1.1 材料制备第46-47页
        4.1.2 拉深工艺装备设计方案第47-49页
    4.2 拉深工艺试验过程第49-55页
        4.2.1 试验一:A型凹模下的均匀间隙拉深试验第50-52页
        4.2.2 试验二:B型凹模下的不均匀间隙拉深试验第52-54页
        4.2.3 试验三:C型凹模下的不均匀间隙拉深试验第54-55页
    4.3 试验结果分析第55-69页
        4.3.1 筒壁高度的理论值与试验值比较第55-56页
        4.3.2 机械性能参数对制耳的影响第56-59页
        4.3.3 B型凹模的不均匀模具间隙对制耳的影响第59-62页
        4.3.4 C型凹模的不均匀模具间隙对制耳的影响第62-65页
        4.3.5 三种凹模拉深的制耳率比较第65-69页
    4.4 小结第69-70页
第五章 总结与展望第70-72页
    5.1 总结第70-71页
    5.2 展望第71-72页
参考文献第72-77页
攻读学位期间的主要研究成果第77-78页
致谢第78页

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