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新宝公司电水壶气密不良质量改进方案研究

论文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-12页
    1.1 研究的背景和意义第10页
    1.2 本文研究思路与主要内容第10-11页
    1.3 论文的技术路线第11-12页
第2章 质量管理相关理论综述第12-25页
    2.1 质量与质量管理第12-13页
        2.1.1 质量第12页
        2.1.2 质量管理第12页
        2.1.3 质量管理的发展历程第12-13页
    2.2 全面质量管理理论第13-23页
        2.2.1 全面质量管理定义第13页
        2.2.2 全面质量管理的主要内容及特点第13-15页
        2.2.3 实施全面质量管理的方法——PDCA循环第15-17页
        2.2.4 实施全面质量管理的技术——QC小组及常用方法第17-23页
    2.3 现场管理理论第23-25页
        2.3.1 现场管理定义第23-24页
        2.3.2 现场管理工具第24-25页
第3章 新宝公司电水壶气密不良现状分析第25-33页
    3.1 新宝公司水壶厂简介第25-26页
    3.2 新宝公司电水壶及其工艺流程第26-29页
        3.2.1 电水壶产品简介第26页
        3.2.2 电水壶生产组装工艺流程第26-29页
    3.3 电水壶生产存在的质量问题分析第29-33页
        3.3.1 电水壶质量问题统计第30-31页
        3.3.2 电水壶不良质量成本统计第31-33页
第4章 新宝公司电水壶气密不良质量改进方案设计及评价第33-47页
    4.1 电水壶气密专案小组及其职责第33-34页
        4.1.1 电水壶气密不良专案小组组织架构第33页
        4.1.2 电水壶气密不良专案小组成员职责第33-34页
    4.2 电水壶气密不良影响因素分析第34-36页
        4.2.1 方法方面的影响因素第35页
        4.2.2 机器(设备/夹具)方面的影响因素第35页
        4.2.3 物料方面的影响因素第35-36页
        4.2.4 人员方面的影响因素第36页
        4.2.5 环境方面的影响因素第36页
    4.3 电水壶气密不良质量改进方案设计第36-43页
        4.3.1 方法方面的改进对策第37-40页
        4.3.2 机器(设备/夹具)方面的改进对策第40-42页
        4.3.3 物料方面的改进对策第42-43页
        4.3.4 人员方面的改进对策第43页
        4.3.5 环境方面的改进对策第43页
    4.4 电水壶气密不良投诉质量改进实施及效果评价第43-47页
        4.4.1 电水壶气密不良质量改进配套制度及实施办法第43-45页
        4.4.2 电水壶气密不良投诉质量改进效果评价第45-47页
第5章 结论与展望第47-49页
    5.1 结论第47页
    5.2 展望第47-49页
参考文献第49-51页
致谢第51页

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