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气体溶解和析出的仿真与试验研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 课题背景及意义第10-12页
    1.2 国内外研究现状第12-16页
        1.2.1 管路瞬态过程中气泡现象研究现状第12-14页
        1.2.2 气体溶解和析出过程研究现状第14-15页
        1.2.3 气体溶解度研究现状第15-16页
    1.3 课题研究内容第16-18页
第二章 气体溶解和析出过程数学模型第18-27页
    2.1 气体溶解和析出物理过程第18-19页
    2.2 气体溶解和析出基本方程第19-24页
    2.3 气体溶解度基本方程第24-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 气体溶解和析出过程仿真研究第27-39页
    3.1 气体溶解过程仿真研究第27-32页
        3.1.1 改变气体溶解时间常数仿真结果第27-29页
        3.1.2 改变气液体积比仿真结果第29-30页
        3.1.3 改变气体溶解度仿真结果第30-31页
        3.1.4 改变初始平衡压力仿真结果第31-32页
    3.2 气体析出过程仿真研究第32-38页
        3.2.1 改变气体析出时间常数仿真结果第33-34页
        3.2.2 改变气液体积比仿真结果第34-35页
        3.2.3 改变气体溶解度仿真结果第35-37页
        3.2.4 改变初始平衡压力仿真结果第37-38页
    3.3 本章小结第38-39页
第四章 气体溶解和析出试验平台搭建第39-54页
    4.1 试验原理及要求第39页
    4.2 试验设备介绍第39-48页
        4.2.1 试验主体部分第40-43页
        4.2.2 振动系统部分第43-46页
        4.2.3 数据采集部分第46-48页
    4.3 试验气瓶夹具受迫振动分析第48-50页
    4.4 试验平台优化与改进第50-53页
        4.4.1 压力传感器安装方式优化第50-51页
        4.4.2 气体析出试验放气位置优化第51-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第五章 气体溶解和析出过程试验研究第54-73页
    5.1 气体溶解度测量试验研究第54-57页
        5.1.1 工业齿轮油中气体溶解度测量第54-55页
        5.1.2 液压油中气体溶解度测量第55-57页
    5.2 同种溶液气体溶解和析出过程试验研究第57-64页
        5.2.1 改变振动频率试验结果第57-58页
        5.2.2 改变初始平衡压力试验结果第58-61页
        5.2.3 改变气液体积比试验结果第61-64页
    5.3 不同溶液气体溶解和析出过程试验研究第64-66页
    5.4 仿真结果与试验结果对比第66-72页
        5.4.1 抗磨液压油中压力仿真结果与试验结果对比第66-68页
        5.4.2 工业齿轮油中压力仿真结果与试验结果对比第68-69页
        5.4.3 纯水中压力仿真结果与试验结果对比第69-71页
        5.4.4 气体溶解和析出速率试验结果与仿真结果对比第71-72页
    5.5 本章小结第72-73页
第六章 总结与展望第73-75页
    6.1 工作总结第73-74页
    6.2 未来展望第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-80页
攻读硕士期间取得的研究成果第80页

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