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混流装配生产线平衡研究及应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 本文研究的背景与意义第9-11页
    1.2 本课题国内外研究现状第11-12页
    1.3 本课题研究的内容及技术路线第12-14页
        1.3.1 本课题研究内容第13页
        1.3.2 本课题研究方案第13-14页
    1.4 本章小结第14-15页
第2章 混流装配生产线平衡与改善相关理论分析第15-26页
    2.1 引言第15页
    2.2 混流装配生产线工作研究第15-21页
        2.2.1 混流装配生产线方法研究第16-17页
        2.2.2 混流装配生产线作业测定第17-19页
        2.2.3 混流装配生产线平衡率的计算第19-21页
    2.3 混流装配生产线布置方式的改善第21-25页
        2.3.1 作业分析第21-22页
        2.3.2 本课题研究采用的方法第22-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第3章 某链条公司装配生产线现状分析第26-37页
    3.1 引言第26页
    3.2 XX型号混流装配生产线概况第26-30页
        3.2.1 装配现状概述过程第26-28页
        3.2.2 零件加工工艺流程概述第28-30页
    3.3 XX型号混流装配生产线分析第30-36页
        3.3.1 XX型号混流装配生产线所用技术第30-31页
        3.3.2 生产线数据分析找出瓶颈工序第31-35页
        3.3.3 生产线鱼刺图分析找出主要原因第35-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第4章 XX型号混流装配生产线的平衡改进分析第37-45页
    4.1 XX型号混流装配生产线工艺改善第37页
    4.2 敲铜套工序瓶颈改善及平衡率计算第37-38页
    4.3 分段串装工序改善第38-41页
        4.3.1 双手作业法分析改善工序第38-39页
        4.3.2 双手作业法改善结果及平衡率计算第39-41页
    4.4 装轴承工序“人机分析”改善第41-44页
        4.4.1 装轴承工序人机现状第41-42页
        4.4.2 “人机分析”操作第42-43页
        4.4.3 “人机分析”改善结果及平衡率计算第43-44页
    4.5 本章小结第44-45页
第5章 XX型号混流装配生产线布置方式的改善第45-51页
    5.1 XX型号当前布置情况分析第45-47页
    5.2 XX型号布置方式的初步改善第47-50页
        5.2.1 XX型号混流装配生产线装配过程进行U型布置第47-49页
        5.2.2 U型布置改善结果第49-50页
    5.3 本章小结第50-51页
第6章 结论与展望第51-53页
    6.1 结论第51页
    6.2 展望第51-53页
致谢第53-54页
参考文献第54-57页

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