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湛江电厂4号机组冷端系统经济性运行优化研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
绪论第10-12页
第一章 冷端设备的主要技术参数第12-15页
    1.1 汽轮机主要技术参数第12页
    1.2 凝汽器技术参数第12-13页
    1.3 循环水泵和电机技术参数第13-14页
    1.4 水环真空泵及电机技术参数第14-15页
第二章 循环水系统增容改造的必要性和可行性研究第15-35页
    2.1 循环水系统增容改造的必要性第16-21页
        2.1.1 节约成本,降低发电煤耗第16页
        2.1.2 运行方式改变需增加流量第16页
        2.1.3 实际循环水裕量不足,凝汽器真空达不到设计值第16-17页
        2.1.4 机组真空对循环水量的变化很敏感第17-18页
        2.1.5 流速降低导致凝汽器管侧海生物滋生和结垢第18页
        2.1.6 奥里油电厂运行提高循环水温第18-19页
        2.1.7 汽轮机增容改造第19-20页
        2.1.8 循环水泵效率偏低第20-21页
        2.1.9 循环水泵腐蚀严重第21页
    2.2 改造后循环水流量及扬程的计算第21-24页
        2.2.1 改造后循环水流量的计算第21-22页
        2.2.2 改造后循环水泵扬程的计算第22-24页
    2.3 循环水系统增容改造的可行性第24-26页
        2.3.1 循环水供水母管可以满足增容改造要求第24页
        2.3.2 循环水泵可以进行增容改造第24-25页
        2.3.3 循环水泵电机可以进行增容改造第25-26页
    2.4 循环水系统增容改造方案第26-32页
        2.4.1 循环水泵运行现状及改造预期效果第26-27页
        2.4.2 循环水泵增容改造方案第27-32页
    2.5 循环水系统增容改造后一次滤网流量的核算第32-34页
        2.5.1 旋转滤网结构、工作原理及技术参数第32-33页
        2.5.2 旋转滤网过流量的计算第33-34页
    2.6 小结第34-35页
第三章 循环水泵性能试验第35-48页
    3.1 试验概况第35-37页
        3.1.1 检测设备、检测标准及循环水泵参数第35页
        3.1.2 试验目的、项目、标准及基准第35-36页
        3.1.3 试验测试系统及测点、测试方法和测量仪表第36页
        3.1.4 数据采集第36页
        3.1.5 其它第36-37页
    3.2 试验测试过程及数据第37-39页
        3.2.1 试验测试过程第37页
        3.2.2 试验测试数据汇总第37-39页
    3.3 参数计算第39-40页
    3.4 试验测试结果第40-42页
    3.5 循环水泵流量特性曲线第42-46页
    3.6 小结第46-48页
第四章 循环水泵运行方式优化研究第48-75页
    4.1 汽轮机背压变工况特性第49-56页
        4.1.1 典型工况下热力参数第49-51页
        4.1.2 汽轮机背压变工况特性第51-55页
        4.1.3 汽轮机排汽量的确定第55页
        4.1.4 背压与机组微增功率之间的关系第55-56页
    4.2 凝汽器模型及变工况特性第56-65页
        4.2.1 凝汽器模型第56-58页
        4.2.2 影响凝汽器压力的因素第58-59页
        4.2.3 凝汽器传热系数的计算第59-60页
        4.2.4 凝汽器的变工况特性第60-65页
    4.3 循环水系统特性第65-68页
        4.3.1 循环水系统模型第65-67页
        4.3.2 循环水泵流量与耗功关系第67-68页
    4.4 循环水系统运行方式优化第68-74页
        4.4.1 最佳真空概念第68-69页
        4.4.2 离散优化原理第69-70页
        4.4.3 循环水运行方式优化方法第70-71页
        4.4.4 循环水系统运行方式优化计算第71-73页
        4.4.5 循环水系统优化运行结果分析第73-74页
    4.5 小结第74-75页
第五章 循环水进水温升对凝汽器真空及机组性能的影响及应对措施第75-82页
    5.1 湛江电厂水文情况介绍第75-77页
    5.2 循环水进水温度对真空的影响第77-79页
    5.3 循环水进水温度对机组性能的影响第79-80页
    5.4 循环水进水温度升高的应对措施第80-81页
    5.5 小结第81-82页
第六章 凝汽器清洁度的工作特性研究第82-97页
    6.1 凝汽器清洁度的计算模型第82-83页
    6.2 清洁系数对凝汽器性能的影响第83-86页
    6.3 污垢和空气含量对凝汽器性能的影响第86-92页
        6.3.1 汽侧空气含量对凝汽器性能的影响第86-90页
        6.3.2 污垢对凝汽器性能的影响第90-92页
    6.4 水侧清洁系数及空气量修正系数对循环水系统优化运行的影响第92-95页
    6.5 提高凝汽器清洁系数的建议第95页
        6.5.1 胶球清洗第95页
        6.5.2 去除水中杂质第95页
        6.5.3 控制循环水水质和有机物第95页
        6.5.4 对冷凝管进行清洗和水室杂质清理第95页
        6.5.5 必要时对凝汽器冷凝管进行酸洗第95页
        6.5.6 换管技术改造第95页
    6.6 小结第95-97页
第七章 凝汽器热负荷与凝汽器压力的关系研究第97-105页
    7.1 计算模型第97-98页
    7.2 凝汽器压力与热负荷的关系第98-104页
    7.3 小结第104-105页
第八章 结论第105-108页
参考文献第108-110页
附录第110-122页
    附录1:湛江电厂循环水泵运行和测试数据第110-112页
    附录2:工况热平衡图及背压修正曲线第112-119页
    附录3:4 号机部分运行数据第119-122页
致谢第122-123页
附件第123页

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