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S-Zorb脱硫技术的工业应用

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
前言第8-9页
第一章 文献综述第9-16页
    1.1 FCC汽油脱硫技术第9-10页
        1.1.1 吸附脱硫技术第9页
        1.1.2 烷基化脱硫技术第9页
        1.1.3 氧化脱硫技术第9-10页
        1.1.4 生物脱硫技术第10页
    1.2 国外典型FCC汽油选择性加氢脱硫技术第10-12页
        1.2.1 SCANfining技术第10-11页
        1.2.2 Prime-G与Prime-G+技术第11页
        1.2.3 CDhydro/CDHDS技术第11-12页
    1.3 国内典型FCC汽油选择性加氢脱硫技术第12-14页
        1.3.1 RSDS技术第12页
        1.3.2 OCT-M技术第12-13页
        1.3.3 FRS技术第13页
        1.3.4 S-Zorb脱硫技术第13-14页
    1.4 催化汽油脱硫技术应用现状第14-16页
第二章 S-Zorb脱硫技术应用现状分析第16-22页
    2.1 S-Zorb脱硫技术反应原理第16页
    2.2 S-Zorb装置系统构成第16-18页
        2.2.1 进料与脱硫反应系统第16-17页
        2.2.2 吸附剂再生系统第17-18页
        2.2.3 吸附剂循环系统第18页
        2.2.4 产品稳定系统第18页
    2.3 影响反应的因素第18-20页
        2.3.1 反应过程硫吸附速率的影响因素第18-19页
        2.3.2 反应过程烯烃加氢反应的影响因素第19-20页
        2.3.3 反应过程还原反应速率的影响因素第20页
        2.3.4 再生过程吸附剂的氧化和活性的影响因素第20页
    2.4 S-Zorb工艺技术的优点第20-21页
        2.4.1 辛烷值损失与氢耗低第20-21页
        2.4.2 脱硫率高、低能耗第21页
        2.4.3 反应活性稳定,运转周期长第21页
    2.5 小结第21-22页
第三章 S-Zorb装置运行现状第22-40页
    3.1 长石油石化厂催化汽油S-Zorb脱硫装置工艺简介第22-24页
        3.1.1 进料与脱硫反应部分流程第22-23页
        3.1.2 吸附剂再生流程第23页
        3.1.3 吸附剂循环流程第23-24页
        3.1.4 产品稳定流程第24页
    3.2 装置主要设备第24-26页
        3.2.1 反应器R-101第24页
        3.2.2 反应器接收器D-105第24-25页
        3.2.3 再生器R-102第25-26页
        3.2.4 再生进料罐D-107第26页
    3.3 自动控制第26-29页
        3.3.1 概述第26-27页
        3.3.2 自动控制水平及仪表选型第27-28页
        3.3.3 主要控制方案及装置规模与系统配置第28页
        3.3.4 主要设备运行的工艺联锁动作第28-29页
    3.4 装置主要设备操作要领第29-32页
        3.4.1 原料罐D-101的压力控制第29页
        3.4.2 D-104液位控制第29-30页
        3.4.3 D-121液位控制第30页
        3.4.4 D-121压力控制第30页
        3.4.5 C-201塔底加热控制第30-31页
        3.4.6 C-201顶回流罐液位控制第31页
        3.4.7 再生器料位控制第31页
        3.4.8 D-114反吹氢温度控制第31页
        3.4.9 冷高分罐D-121的压力控制第31-32页
    3.5 反应再生系统说明第32-33页
    3.6 吸附剂的性质第33-34页
    3.7 装置主要经济指标第34-35页
        3.7.1 物料平衡第34页
        3.7.2 能耗、氢耗表第34-35页
    3.8 装置生产运行情况第35-38页
        3.8.1 装置主要工艺条件第35-37页
        3.8.2 原料、产品质量情况及分析第37-38页
    3.9 主要能耗情况第38-40页
第四章 S-Zorb装置运行存在问题分析及技改效果第40-49页
    4.1 换热器结焦问题与采取措施第40-41页
    4.2 再生结块问题与采取措施第41-42页
    4.3 闭锁料斗阶段性故障与采取措施第42-43页
    4.4 稳定塔汽油收率低的问题分析及采取措施第43-45页
        4.4.1 稳定塔汽油收率低的问题第43-44页
        4.4.2 采取措施及效果分析第44-45页
    4.5 汽油辛烷值损失大的问题及采取措施第45-49页
        4.5.1 开工初期辛烷值损失问题第45-48页
        4.5.2 辛烷值损失应对措施第48-49页
第五章 结论第49-50页
致谢第50-51页
参考文献第51-53页
攻读硕士学位期间发表的论文第53页

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