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汽车发电机流水线设备改造和工艺优化的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 课题背景与意义第9-11页
        1.1.1 选题的背景第9-10页
        1.1.2 选题的意义第10-11页
    1.2 国内外的研究现状第11-12页
        1.2.1 国内自动流水线的研究现状第11-12页
        1.2.2 国外流水线的研究现状第12页
    1.3 本课题主要的研究内容和目标第12-13页
第2章 汽车发电机的基本结构与流水线基本理论第13-23页
    2.1 引言第13页
    2.2 车用交流发电机构造及工作原理第13-16页
        2.2.1 车用交流发电机的构造第13-16页
        2.2.2 交流发电机系统原理框图分析第16页
    2.3 流水线设计和制造的基本理论第16-22页
        2.3.1 流水线的特征和分类第16-18页
        2.3.2 流水线的组织设计与技术设计第18-22页
    2.4 本章小结第22-23页
第3章 流水线的组织设计和结构改进第23-43页
    3.1 引言第23页
    3.2 流水线组织设计第23-31页
        3.2.1 确定流水线的节拍第23-25页
        3.2.2 组织工序同期化第25-27页
        3.2.3 确定设备数量和设备负荷系数第27页
        3.2.4 确定流水线工人人数第27-28页
        3.2.5 确定流水线节拍的性质和实现节拍的方法第28-30页
        3.2.6 确定流水线平面布置和流程图设计第30-31页
    3.3 机械部分改进第31-41页
        3.3.1 紧固轴承盖板螺钉工序设备改进第31-33页
        3.3.2 紧固皮带轮工序设备改进第33-35页
        3.3.3 安装组装螺钉工序设备改进第35-36页
        3.3.4 压前轴承工序设备改进第36-38页
        3.3.5 随行工装改进第38页
        3.3.6 视觉系统改进第38-39页
        3.3.7 驱动部分和横移机构改进第39-41页
    3.4 本章小结第41-43页
第4章 流水线的工艺验证和优化第43-65页
    4.1 引言第43页
    4.2 各工序的工艺验证和优化第43-59页
        4.2.1 压前轴承工序工艺验证和优化第43-46页
        4.2.2 拧紧原理及紧固轴承盖板工序工艺验证和优化第46-50页
        4.2.3 紧固总装螺钉工序工艺验证和优化第50-53页
        4.2.4 紧固皮带轮工序工艺验证和优化第53-56页
        4.2.5 安装调节器刷架总成工序工艺验证和优化第56-58页
        4.2.6 视觉系统工艺验证和优化第58-59页
    4.3 快速换模第59-61页
        4.3.1 快速换模的分析和实际应用第59-61页
    4.4 流水线设备的安全操作维护保养第61-63页
        4.4.1 流水线设备的操作和维护相关细则第61-63页
    4.5 本章小结第63-65页
第5章 流水线装配的发电机可靠性验证第65-73页
    5.1 引言第65页
    5.2 发电机可靠性试验的研究第65-71页
        5.2.1 电性能试验第65-66页
        5.2.2 高温耐久试验第66-68页
        5.2.3 正弦振动试验第68-69页
        5.2.4 高温高速耐久试验第69-70页
        5.2.5 急变速试验第70-71页
    5.3 流水线改造前后的对比第71-72页
    5.4 本章小结第72-73页
第6章 总结与展望第73-75页
    6.1 总结第73页
    6.2 展望第73-75页
参考文献第75-79页
致谢第79页

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