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350MW汽轮机节能改造经济性研究和热耗分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 选题背景及研究现状第9-11页
    1.2 选题意义第11-13页
    1.3 论文主要研究内容第13-15页
第2章 汽轮机热经济性分析第15-26页
    2.1 引言第15页
    2.2 热耗率的计算第15-19页
        2.2.1 除氧器及高压加热器的进汽量的计算第16-18页
        2.2.2 主汽流量和再热蒸汽流量的计算第18-19页
    2.3 汽轮机发电机组效率第19-20页
    2.4 汽耗率的计算第20页
    2.5 缸效率和通流效率的计算第20-25页
        2.5.1 高、中压缸效率第21-23页
        2.5.2 低压缸效率第23-25页
    2.6 煤耗率的计算第25页
    2.7 本章小结第25-26页
第3章 常用汽封简介第26-35页
    3.1 汽封对机组漏汽的影响第26-27页
    3.2 汽轮机汽封简介第27-34页
        3.2.1 传统汽封(梳齿汽封)第27-28页
        3.2.2 自调整汽封(布莱登汽封)第28-31页
        3.2.3 刷式汽封第31-32页
        3.2.4 蜂窝式汽封第32-33页
        3.2.5 接触式汽封第33-34页
    3.3 本章小结第34-35页
第4章 汽轮机汽封改造实例第35-46页
    4.1 概述第35页
    4.2 机组主要技术规范第35-36页
    4.3 机组性能指标现状第36-37页
    4.4 汽轮机存在的其他问题第37-38页
    4.5 汽封间隙调整与改造方案第38-43页
        4.5.1 低压汽封结构特点第38页
        4.5.2 高中压汽封结构特点第38-40页
        4.5.3 改造原则第40-41页
        4.5.4 高中压缸平衡盘轴封改造方案第41-42页
        4.5.5 中压缸汽封改造方案第42页
        4.5.6 低压缸汽封改造方案第42-43页
    4.6 经济效益分析第43-45页
        4.6.1 两种方案改造投资分析第43-44页
        4.6.2 两种方案改造后经济性分析第44-45页
    4.7 本章小结第45-46页
第5章 改造结果分析第46-57页
    5.1 高中压缸间轴封漏汽量第46-47页
    5.2 各工况改造后试验结果第47-53页
        5.2.1 三阀全开工况改造试验结果第47-49页
        5.2.2 THA工况下的热耗率第49页
        5.2.3 四阀全开工况试验结果第49-50页
        5.2.4 100%、75%、50%THA工况试验结果第50-53页
    5.3 汽轮机各缸效率分析第53-54页
    5.4 汽轮机通流参数对比第54-55页
    5.5 汽轮机轴封漏汽量分析第55-56页
    5.6 本章小结第56-57页
第6章 结论与展望第57-58页
参考文献第58-62页
致谢第62页

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