首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--起重机械与运输机械论文--起重机械论文--自行式起重机论文--履带式论文

QUY100履带起重机动力匹配研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第1章 绪论第9-15页
   ·课题来源及研究意义第9-10页
     ·课题的来源第9页
     ·课题的研究意义第9页
     ·履带起重机动力匹配概述第9-10页
   ·国外履带起重机动力匹配的研究现状第10-11页
   ·国内履带起重机动力匹配的研究现状第11-13页
   ·履带起重机的发展趋势第13-14页
     ·为适应大型工程项目的需要,持续向超大吨位发展第13页
     ·控制、操作系统的智能化第13页
       ·安全设计与安全控制为重中之重第13页
       ·新技术、新材料、新工艺的应用第13页
       ·模块化、系列化、人性化第13-14页
     ·人机工程化第14页
   ·论文的主要内容第14页
   ·本章小节第14-15页
第2章 QUY100履带起重机的动力匹配原理与工作特性第15-34页
   ·履带起重机的动力匹配原理第15-16页
   ·发动机第16-18页
   ·QUY100履带起重机林德系统第18-28页
     ·简介第18-20页
     ·仿真建模第20-28页
   ·QUY100履带起重机力士乐系统第28-32页
     ·简介第28-31页
     ·仿真分析第31-32页
   ·林德系统与力士乐系统对比第32-33页
   ·本章小节第33-34页
第3章 系统测试及解决方案验证第34-64页
   ·系统测试第34-45页
     ·测点布置第34-36页
     ·测试仪器设备第36页
     ·试验现场照片第36-37页
     ·测试结果第37-42页
     ·负载第42-44页
     ·试验结论第44-45页
   ·解决方案及验证第45-53页
     ·解决方案一:降低LS泵上的流量控制阀压差△P第45-46页
     ·解决方案二:限制控制阀位移第46-48页
       ·解决方案三:引入发动机转速信号第48-50页
       ·解决方案四:改变LS阀反馈特性第50-53页
   ·改进方案验证第53-63页
       ·轻载试验第53-59页
     ·重载试验第59-63页
     ·试验结论第63页
   ·本章小节第63-64页
第4章 其它优化动力匹配系统的措施第64-70页
   ·其它影响动力匹配效率的因素第64-68页
     ·马达平衡阀通径第64-67页
     ·泵至多路阀管径第67-68页
   ·发动机选型第68页
   ·控制方式的改进第68-69页
   ·本章小结第69-70页
第5章 总结第70-71页
   ·全文总结第70页
   ·下一步的工作第70-71页
参考文献第71-73页
致谢第73页

论文共73页,点击 下载论文
上一篇:中小吨位汽车起重机车架主体拼装线标准工时的研究
下一篇:卸船机滚动轴承寿命预测及维护管理平台开发