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S公司整体煤气化联合循环气化炉的质量控制与改进

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 课题的背景及意义第10-12页
        1.1.1 课题的意义第10-11页
        1.1.2 IGCC系统的工艺技术第11页
        1.1.3 IGCC气化炉的结构第11-12页
    1.2 此课题的重要性第12-13页
        1.2.1 S公司的发展目标第12页
        1.2.2 目前存在的问题第12-13页
    1.3 国内外研究现状第13-14页
        1.3.1 国内外质量控制研究现状第13-14页
        1.3.2 FMEA的应用第14页
    1.4 论文研究内容第14-17页
        1.4.1 论文研究思路第14-15页
        1.4.2 论文组织内容第15-17页
第二章 IGCC气化炉的质量控制现状第17-32页
    2.1 气化炉的产品特性第17-21页
        2.1.1 气化炉的结构特点第17-18页
        2.1.2 气化炉的主要设计参数第18-19页
        2.1.3 气化炉的制造技术规范和标准第19页
        2.1.4 气化炉的主要材料第19-21页
        2.1.5 气化炉的生产特点第21页
    2.2 IGCC气化炉的质量特性与要求第21-27页
        2.2.1 焊接特点及要求第21-25页
        2.2.2 尺寸偏差要求第25-26页
        2.2.3 热处理要求第26-27页
        2.2.4 无损检测要求第27页
        2.2.5 水压试验要求第27页
    2.3 气化炉质量控制的现状分析第27-30页
        2.3.1 气化炉的关键质量控制点第27-29页
        2.3.2 气化炉产品的缺陷第29-30页
    2.4 气化炉的质量控制过程的问题第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第三章 基于PFMEA的IGCC气化炉质量控制分析及改进第32-54页
    3.1 FMEA方法第32-35页
        3.1.1 FMEA评定准则第32-33页
        3.1.2 评价标准第33-35页
        3.1.3 PFMEA与防错技术第35页
    3.2 确立项目的团队第35-36页
    3.3 流程图第36-39页
    3.4 失效模式与原因分析第39-44页
        3.4.1 焊接失效模式与原因分析第39-41页
        3.4.2 卷制筒节失效模式与原因分析第41-43页
        3.4.3 筒节装配失效模式与原因分析第43-44页
    3.5 PMEA及相应措施第44-53页
        3.5.1 焊接PMEA及相应措施第44-49页
        3.5.2 卷制筒体PMEA及相应措施第49-50页
        3.5.3 筒体装配PMEA及相应措施第50-53页
    3.6 本章小结第53-54页
第四章 IGCC气化炉质量控制的效果评价第54-59页
    4.1 质量控制记录第54-55页
    4.2 质量整改效果第55-57页
    4.3 质量控制所取得的成果第57-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第五章 总结与未来展望第59-61页
    5.1 总结第59-60页
    5.2 不足与展望第60-61页
参考文献第61-63页
附录一第63-69页
附录二第69-76页
附录三第76-81页
致谢第81-82页
攻读硕士期间发表的学术论文第82页

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