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300MW核电机组蒸汽发生器管子—管板胀接技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11-13页
        1.1.1 世界核能发电概况第11页
        1.1.2 我国投运和在建核电机组情况第11-12页
        1.1.3 我国核岛主设备制造自主化的重要性第12-13页
    1.2 蒸汽发生器换热管和管板的连接方式及对安全的影响第13-16页
        1.2.1 管子管板接头的连接结构第13-14页
        1.2.2 换热管的破坏形式第14-15页
        1.2.3 连接失效对安全的影响第15-16页
    1.3 国内外研究现状及本文研究的意义第16-20页
        1.3.1 机械胀接技术研究现状第16-20页
        1.3.2 本文研究的意义第20页
    1.4 本文主要研究内容第20-21页
第2章 胀接技术理论概述第21-45页
    2.1 机械胀接介绍第21-29页
        2.1.1 胀接原理第21-22页
        2.1.2 机械胀接结构形式第22-23页
        2.1.3 机械胀管器分类和工作原理第23-27页
        2.1.4 胀接缺陷第27-29页
    2.2 胀接验证项目确定和分析第29-40页
        2.2.1 胀接功率的确定第29-30页
        2.2.2 残余应力测定及分析第30-34页
        2.2.3 拉脱力方式的确定和分析第34-38页
        2.2.4 密封性的理论分析和验证形式第38-39页
        2.2.5 未胀合长度第39-40页
    2.3 胀接影响因素分析第40-43页
        2.3.1 管子管板材质第40-41页
        2.3.2 管板孔粗糙度第41页
        2.3.3 结构尺寸第41-43页
        2.3.4 摩擦系数第43页
    2.4 本章小结第43-45页
第3章 胀接验证性试验第45-63页
    3.1 试验目的第45页
    3.2 胀接试验方法及试验试件结构和要求第45-48页
        3.2.1 定位胀接试验第46-47页
        3.2.2 强度胀接试验第47-48页
    3.3 试验试件的制备第48-49页
        3.3.1 胀接设备和工具第48页
        3.3.2 胀接试样制备第48-49页
    3.4 试验检测项目结果及分析第49-62页
        3.4.1 残余应力检测试样分析第49-54页
        3.4.2 拉脱力检测试样分析第54-55页
        3.4.3 密封性试验试样分析第55-57页
        3.4.4 解剖试样分析第57-59页
        3.4.5 胀管率计算和分析第59-62页
    3.5 本章小结第62-63页
第4章 胀接理论计算和试验结果的对比第63-69页
    4.1 胀接参数确定方法第63页
    4.2 理论计算和试验结果的对比第63-66页
        4.2.1 胀接残余应力第63-64页
        4.2.2 拉脱力第64-65页
        4.2.3 胀接密封性第65页
        4.2.4 未胀合长度第65-66页
        4.2.5 胀管率第66页
    4.3 本章小结第66-69页
结论第69-71页
参考文献第71-75页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第75-77页
致谢第77页

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