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某发动机曲柄连杆机构的精度分析与试验研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 引言第10-15页
    1.1 国内发动机产销现状第10页
    1.2 国内汽车的主要问题第10-11页
    1.3 发动机曲柄连杆机构精度误差分析现状第11-13页
        1.3.1 机构精度误差的分类第11-12页
        1.3.2 装配精度分析研究现状第12页
        1.3.3 提高装配精度的方法第12-13页
    1.4 发动机曲柄连杆机构精度分析的必要性第13-14页
    1.5 本课题研究的主要内容第14-15页
2 发动机曲柄连杆机构工作原理分析第15-19页
    2.1 发动机曲柄连杆机构的工作原理第15-16页
        2.1.1 发动机曲轴连杆机构的组成第15页
        2.1.2 发动机曲柄连杆机构的工作特点第15-16页
        2.1.3 发动机曲柄连杆机构的传动原理第16页
    2.2 发动机类型及曲柄连杆机构分布形式第16-19页
        2.2.1 汽车用内燃式发动机主要类型第16-17页
        2.2.2 发动机曲柄连杆机构排列形式第17-19页
3 发动机曲柄连杆机构精度的分析第19-42页
    3.1 影响曲柄连杆机构装配精度的形位误差概述第19页
        3.1.1 形状公差、位置公差的定义第19页
        3.1.2 影响曲柄连杆机构装配精度的形位误差第19页
    3.2 活塞销孔与曲轴轴线平行度关系第19-20页
    3.3 发动机曲柄连杆机构各部件形位误差分析第20-31页
        3.3.1 活塞销孔形位误差分析第20-22页
        3.3.2 活塞销形位误差分析第22-23页
        3.3.3 连杆形位误差分析第23-26页
        3.3.4 连杆瓦误差分析第26-27页
        3.3.5 曲轴形位误差分析第27-29页
        3.3.6 汽缸体主轴孔及缸孔形位误差分析第29-30页
        3.3.7 主轴孔圆柱度、主轴瓦厚度、曲轴主轴颈圆柱度误差分析第30-31页
    3.4 累计误差对活塞销与曲轴轴线平行度的影响分析第31-36页
        3.4.1 曲轴与系统平行度关系第31-32页
        3.4.2 连杆轴瓦与系统平行度的关系第32页
        3.4.3 连杆与系统平行度的关系第32-33页
        3.4.4 活塞销与系统平行度的关系第33-35页
        3.4.5 活塞与系统平行度的关系第35-36页
    3.5 分析影响系统平行度误差的主要因素第36-42页
        3.5.1 活塞连杆机构各点偏移角度及距离计算结果第37-38页
        3.5.2 发动机活塞与缸孔配合间隙第38-40页
        3.5.3 发动机计算数据结果分析第40-42页
4 发动机曲柄连杆机构的装配精度检测第42-51页
    4.1 检测设备第42-43页
        4.1.1 设备选型第42页
        4.1.2 三坐标测量机技术参数第42-43页
    4.2 活塞销孔与曲轴主轴平行度的检测第43-46页
        4.2.1 检测方案第43-44页
        4.2.2 检测方案可行性分析第44-46页
    4.3.缸孔与曲轴主轴垂直度检测第46-48页
        4.3.1 检测方案第46-47页
        4.3.2 检测方案可行性分析第47-48页
    4.4 试验对象尺寸检测数据分析第48-51页
        4.4.1 试验发动机数据测量第48-49页
        4.4.2 试验机测量数据分析第49-51页
5 发动机性能试验研究第51-78页
    5.1 试验台架及检测试验建立第51-56页
        5.1.1、发动机24小时磨合工况第51-52页
        5.1.2、发动机净功率试验方法及内容(初试)第52页
        5.1.3、发动机机械损失功率试验第52-53页
        5.1.4、机油消耗量试验第53页
        5.1.5、400 小时交变负荷试验第53-55页
        5.1.6、发动机净功率试验(复试)第55页
        5.1.7、发动机振动测试第55-56页
        5.1.8、24 小时机油消耗试验第56页
    5.2 发动机试验台架的组成第56-60页
    5.3 试验数据结果分析第60-74页
        5.3.1 第一台强化试验机台架试验结果第60-65页
        5.3.2 第二台强化试验机台架试验结果第65-71页
        5.3.3 试验机试验数据分析第71-74页
    5.4 优化活塞连杆机构中各零部件形位公差的选择范围第74-78页
        5.4.1 活塞形位公差选择第75页
        5.4.2 活塞销形位公差选择第75页
        5.4.3 连杆形位公差选择第75-76页
        5.4.4 连杆瓦、主轴瓦形位公差选择第76页
        5.4.5 曲轴形位公差选择第76-77页
        5.4.6 气缸体形位公差选择第77-78页
6 结论第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-81页

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