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煤层气井有杆排水系统优化设计研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 研究目的及意义第9-10页
    1.2 煤层气井有杆排水系统国内外研究与应用现状第10-13页
        1.2.1 国外研究与应用现状第10-11页
        1.2.2 国内研究与应用现状第11-13页
    1.3 我国煤层气井有杆排水系统存在问题第13-16页
    1.4 主要研究内容第16-17页
第二章 煤层气井有杆排水系统失效分析第17-22页
    2.1 煤层气井水质特征第17页
    2.2 煤层气井杆管腐蚀失效分析第17-19页
        2.2.1 Cl-与SO_4~(2-)离子引起腐蚀失效第17-18页
        2.2.2 CO_2引起腐蚀失效第18页
        2.2.3 H_2S引起腐蚀失效第18页
        2.2.4 其他因素引起腐蚀失效第18-19页
    2.3 煤层气井杆管偏磨失效分析第19-21页
        2.3.1 井斜引起的偏磨失效第19页
        2.3.2 杆柱失稳引起偏磨失效第19-20页
        2.3.3 杆管振动引起偏磨失效第20页
        2.3.4 偏磨腐蚀失效第20-21页
    2.4 本章小结第21-22页
第三章 煤层气井有杆排水系统杆管受力分析第22-38页
    3.1 抽油杆受力分析第22-28页
        3.1.1 直井段抽油杆受力分析第23-27页
        3.1.2 斜井段抽油杆受力分析第27-28页
    3.2 柱塞和接箍受力分析第28-32页
        3.2.1 柱塞受力分析第28-31页
        3.2.2 接箍受力分析第31-32页
    3.3 抽油杆任意点轴向载荷第32-33页
    3.4 抽油杆中和点计算第33-35页
    3.5 油管受力分析第35-37页
        3.5.1 油管受力分析第35-37页
        3.5.2 油管弯曲作用力计算第37页
    3.6 本章小结第37-38页
第四章 煤层气井有杆排水系统优化设计第38-53页
    4.1 煤层气井生产特性第38-39页
    4.2 抽汲参数优选第39-40页
        4.2.1 泵径优选第39页
        4.2.2 冲程冲次优选第39-40页
    4.3 泵挂深度设计第40-41页
    4.4 抽油杆柱组合优化设计第41-45页
        4.4.1 加重杆设计第41-43页
        4.4.2 抽油杆组合设计第43-45页
    4.5 油管柱组合优化设计第45-49页
        4.5.1 尾管设计第46页
        4.5.2 油管组合设计第46-49页
    4.6 扶正器布置设计第49-51页
        4.6.1 扶正器沿井眼轨迹布置设计第49页
        4.6.2 中和点以下扶正器布置设计第49-51页
    4.7 防腐措施的应用第51-52页
    4.8 本章小结第52-53页
第五章 新型内导流扶正器设计第53-64页
    5.1 设计依据第53-54页
    5.2 方案设计第54-55页
    5.3 参数设计第55-59页
    5.4 流场仿真第59-63页
        5.4.1 流场模型建立第59-60页
        5.4.2 FLUENT仿真计算第60-61页
        5.4.3 仿真结果分析第61-63页
    5.5 本章小结第63-64页
第六章 现场应用与效果评价第64-68页
    6.1 试验井数据第64-65页
    6.2 现场应用第65-66页
    6.3 应用效果评价第66-68页
第七章 结论与展望第68-70页
    7.1 结论第68-69页
    7.2 展望第69-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-74页
附录1 试验井井斜数据表第74-75页
附录2 杆管组合设计计算第75-81页
附录3 试验井施工方案第81-85页
攻读硕士期间的科研成果第85-86页

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