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涨紧油缸的失效分析和改进设计

摘要第9-10页
ABSTRACT第10-11页
第1章 绪论第12-16页
    1.1 课题提出背景和研究意义第12页
    1.2 履带式行走装置及涨紧装置的性能要求及作用第12-14页
    1.3 履带式挖掘机涨紧油缸的失效形式及研究现状第14-15页
    1.4 课题研究内容第15-16页
第2章 失效分析第16-26页
    2.1 涨紧总成使用后的失效分析第17页
    2.2 涨紧油缸失效分析第17-23页
        2.2.1 外径尺寸的测量第18-19页
        2.2.2 硬度检验第19-22页
        2.2.3 机械性能检验第22-23页
    2.3 涨紧弹簧的检验第23-25页
        2.3.1 尺寸检验和压力实验第24页
        2.3.2 弹簧的金相检验第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第3章 基于机械性能的油缸材料选择与热处理工艺改进第26-42页
    3.1 45第26-27页
    3.2 现在热处理工艺的分析与改进第27-35页
        3.2.1 台车炉炉温均匀性的测定第28-29页
        3.2.2 加热过程分析第29-30页
        3.2.3 水温、喷水压力确认第30页
        3.2.4 淬火冷却介质冷却性能第30-32页
        3.2.5 工件冷却入水姿势第32-35页
    3.3 STKM780材料的试用第35-41页
        3.3.1 STKM780材料的性能第35-41页
        3.3.2 新材料的焊接工艺性第41页
    3.4 本章小结第41-42页
第4章 履带式挖掘机涨紧油缸有限元分析与优化设计第42-51页
    4.1 有限元的基本概念第42-43页
    4.2 涨紧油缸有限元模型建立及分析第43-47页
        4.2.1 建立油缸体三维模型第43-44页
        4.2.2 将模型导入ANSYS第44页
        4.2.3 网格划分第44-45页
        4.2.4 对模型施加位移边界条件和载荷第45-46页
        4.2.5 涨紧油缸有限元分析第46-47页
    4.3 涨紧油缸力学分析第47-49页
    4.4 油缸在挖掘机实际工况上的受力分析第49页
    4.5 履带式挖掘机涨紧油缸壁厚改进第49-50页
    4.6 本章小结第50-51页
第5章 履带式挖掘机涨紧油缸优化方案验证第51-56页
    5.1 涨紧油缸改进后有限元分析第51-52页
    5.2 涨紧油缸单体应力实验验证第52-53页
        5.2.1 PC220-8液压挖掘机涨紧油缸应力实验第52页
        5.2.2 类似机型涨紧油缸应力实验第52-53页
    5.3 涨紧油缸装配可行性验证第53-54页
    5.4 壁厚增加对涨引总成重量的影响第54-55页
    5.5 实际工况验证第55页
    5.6 本章小结第55-56页
总结与展望第56-58页
参考文献第58-62页
致谢第62-63页
学位论文评阅及答辩情况表第63页

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