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云桂铁路(百昆段)联调联试期间轨道精调技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 工程概况第10-11页
    1.2 研究背景及意义第11-12页
    1.3 云桂铁路(百昆段)高速铁路轨道应用及特点第12-15页
    1.4 高速铁路轨道精调研究现状第15-16页
    1.5 本论文研究内容及思路第16-18页
第2章 联调联试期间轨道精调作业流程及技术标准第18-25页
    2.1 联调联试期间轨道精调流程第18-19页
    2.2 轨道精调几何尺寸控制标准第19-20页
    2.3 轨道不平顺质量指数(TQI)控制标准第20-21页
    2.4 轨道动态不平顺控制指标第21-22页
    2.5 动车组动力学响应控制指标第22-24页
    2.6 本章小结第24-25页
第3章 联调联试期间轨道精测、精调方案编制及作业组织研究第25-38页
    3.1 高速铁路轨道精测原理第25-27页
        3.1.1 高速铁路轨道绝对测量原理第25-26页
        3.1.2 高速铁路轨道相对测量原理第26-27页
    3.2 联调联试轨道绝对精测第27-32页
        3.2.1 轨道绝对测量流程第27-28页
        3.2.2 轨道绝对测量系统组成第28-30页
        3.2.3 轨道绝对测量前准备第30-31页
        3.2.4 轨道绝对测量现场作业组织第31-32页
        3.2.5 绝对精测质量控制措施第32页
    3.3 联调联试轨道克缺相对精测作业组织第32-34页
        3.3.1 轨道相对测量作业流程第32-33页
        3.3.2 轨道相对测量前准备第33-34页
        3.3.3 轨道相对测量质量控制第34页
    3.4 高速铁路轨道精调方案制定第34-37页
        3.4.1 轨道绝对测量精调方案制定第34-36页
        3.4.2 轨道相对测量精调方案制定第36-37页
    3.5 本章小结第37-38页
第4章 联调联试期间无砟轨道精调技术研究第38-50页
    4.1 联调期间无砟轨道精调原理第38-40页
    4.2 联调期间无砟轨道精调作业组织第40-43页
        4.2.1 无砟轨道精调作业流程第40-41页
        4.2.2 无砟轨道现场精调作业内容第41-43页
    4.3 联调联试期间无砟轨道精调作业质量分析第43-49页
        4.3.1 无砟轨道动检线路综合不良处理分析第43-47页
        4.3.2 无砟轨道动检轨距变化率超限处理分析第47-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第5章 联调联试期间有砟轨道精调技术研究第50-77页
    5.1 联调联试期间有砟轨道大机精细捣固作业及质量分析第50-58页
        5.1.1 有砟轨道大机精细调整作业内容及组织第50-52页
        5.1.2 有砟轨道长波高低及纵平不良处理第52-53页
        5.1.3 有砟轨道连续三角坑处理第53-55页
        5.1.4 有砟轨道轨向不良处理第55-58页
        5.1.5 联调联试期间大机捣固质量控制第58页
    5.2 联调联试期间有砟轨道人工精调作业组织质量分析第58-67页
        5.2.1 高速铁路有砟轨道人工起道或垫片调整作业第58-60页
        5.2.2 有砟轨道人工轨距调整作业第60-61页
        5.2.3 有砟轨道轨距变化率II级超限处理第61-63页
        5.2.4 有砟轨道高低II级超限处理第63-65页
        5.2.5 有砟轨道轨向不良处理第65-67页
    5.3 联调联试期间有砟-无砟过渡段精调作业研究第67-71页
        5.3.1 有砟-无砟过渡段精调作业难点第67-68页
        5.3.2 过渡段现场轨道精调作业流程研究第68-71页
        5.3.3 过渡段综合整治效果对比第71页
    5.4 联调联试期间有砟道岔大机捣固作业研究第71-76页
        5.4.1 云桂铁路(百昆段)有砟道岔精调作业难点第71-72页
        5.4.2 云桂铁路(百昆段)有砟道岔精调控制措施研究第72-76页
    5.5 本章小结第76-77页
第6章 联调联试期间动力学响应偏大处所检查及处理第77-86页
    6.1 联调联试期间动力学大值处所现场检查标准第77-78页
    6.2 动力学指标轮重减载率大值处所检查及处理第78-83页
        6.2.1 轮重减载率大值处所分析第78-79页
        6.2.2 轨道几何尺寸及联结零件问题引起轮重减载率偏大分析研究第79-81页
        6.2.3 焊缝平直度超限引起轮重减载率大值情况分析研究第81-83页
        6.2.4 轨道几何尺寸和焊缝平直度超限引起轮重减载率偏大分析研究第83页
    6.3 动力学指标轮轴垂向力大值处所检查及处理第83-85页
    6.4 本章小结第85-86页
结论与展望第86-89页
致谢第89-90页
参考文献第90-93页

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