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连续重整催化剂CR401的工业应用及装置的运行优化

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 前言第8-16页
    1.1 重整装置在炼油厂中的重要作用第8-9页
    1.2 催化重整的工艺分类和对比第9-13页
        1.2.1 半再生重整工艺(固定床)第10页
        1.2.2 连续重整重整工艺(移动床)第10-13页
    1.3 国内连续重整工艺及催化剂技术发展第13-14页
    1.4 本文研究目标和内容第14-16页
第二章 苏丹 0.4Mt/a连续重整装置设计背景以及基本情况第16-21页
    2.1. 项目背景第16-17页
    2.2. 装置概况第17页
    2.3. 原料来源及组成分析第17-19页
    2.4. 主要产品设计规格第19-21页
第三章 CR401催化剂实际在工业生产的应用第21-27页
    3.1. 催化剂CR401物性介绍第21页
    3.2. 催化剂CR401性能标定第21-23页
    3.3. 标定结果讨论第23-27页
        3.3.1. 催化剂的活性第23页
        3.3.2. 催化剂的选择性第23-24页
        3.3.3. 催化剂的其他各项性能第24-25页
        3.3.4. 小结第25-27页
第四章 催化剂的污染物第27-42页
    4.1. 重整进料中的硫对催化剂的影响第27-30页
        4.1.1. 硫的来源第28-29页
        4.1.2. 重整催化剂硫中毒的现象第29-30页
        4.1.3. 硫中毒控制措施第30页
    4.2. 重整催化剂水氯平衡控制第30-34页
        4.2.1. 双金属功能催化剂的机理第30-31页
        4.2.2. 湿度过量第31页
        4.2.3. 缺少湿度第31页
        4.2.4. 催化剂水氯失衡实例分析第31-32页
        4.2.5. 水氯失衡产生的影响第32-33页
        4.2.6. 水氯失衡的调节第33-34页
    4.3. 精制油中氮含量超标对于装置的影响第34-36页
        4.3.1 氮中毒的机理第34-35页
        4.3.2 氮的来源第35页
        4.3.3 氮中毒对于装置的危害第35-36页
    4.4 氯对连续重整装置的危害第36-40页
        4.4.1. 氯的补充和损失分布第36-37页
        4.4.2. 氯对装置的腐蚀和危害第37-39页
        4.4.3. 长周期运行应对措施第39-40页
    4.5 催化剂积炭情况分析第40-42页
        4.5.1 积炭机理第40页
        4.5.2 操作条件对积炭影响第40-42页
第五章 苏丹连续重整装置遇到的挑战和对策第42-60页
    5.1. 催化剂超期服役对装置的危害和解决方案第42-53页
        5.1.1. 催化剂性能随运行周期变化情况第42-47页
        5.1.2. 催化剂超长期服役所产生的危害第47-49页
        5.1.3. 优化操作提高催化剂活性,延长催化剂使用寿命第49-52页
        5.1.4. 实施效果第52-53页
    5.2. 重整还原氢气电加热器频繁跳车及应对措施第53-60页
        5.2.1. 电加热器频繁跳车第54-55页
        5.2.2. 原因探析第55页
        5.2.3. 装置所采取的调整思路及应对措施第55-59页
        5.2.4. 小结第59-60页
结论第60-62页
参考文献第62-65页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第65-66页
致谢第66页

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