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水口结构参数对宽板坯结晶器流场影响的物理模拟

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-9页
1 绪论第9-21页
   ·板坯连铸技术发展现状第9-12页
   ·结晶器内钢液流动行为第12-19页
     ·结晶器的冶金作用第12-13页
     ·结晶器内钢液流场基本特征第13页
     ·浸入式水口结构参数对结晶器流场的影响第13-17页
     ·国内外钢液流动行为研究现状第17-19页
   ·课题研究目的、意义及主要内容第19-21页
     ·研究的目的和意义第19-20页
     ·研究的主要内容第20-21页
2 现场调研及铸坯质量问题第21-30页
   ·现场调研目的和内容第21-23页
     ·调研目的第21页
     ·调研内容第21-23页
   ·浇注断面、阶段和工艺参数对裂纹产生率的影响第23-29页
     ·浇注断面和阶段对裂纹产生率的影响第23-26页
     ·连铸工艺参数对纵裂纹产生的影响第26-29页
   ·本章小结第29-30页
3 结晶器内钢液流动行为的物理模拟实验方案第30-49页
   ·结晶器物理模型的建立第30-32页
     ·实验原理第30页
     ·实验装置第30-32页
   ·实验方案的建立第32-44页
     ·现用水口评价实验方案第32-36页
     ·3CC 待定水口实验方案第36-38页
     ·改变水口结构参数实验方案第38-39页
     ·优化水口实验方案第39-44页
   ·实验指标第44-48页
     ·液面波动第44页
     ·液渣分布第44-45页
     ·气泡分布第45-46页
     ·卷渣次数第46页
     ·流场显示第46-47页
     ·冲击深度第47-48页
   ·本章小结第48-49页
4 结晶器物理模拟实验结果与讨论第49-115页
   ·现用水口的评价第49-89页
     ·单因素实验结果分析第49-69页
     ·工作拉速实验结果分析第69-76页
     ·非稳态实验结果分析第76-89页
   ·3CC 待用水口的评价第89-99页
     ·3CC 水口结构尺寸比较第89-91页
     ·3CC 水口工作拉速条件实验结果分析第91-94页
     ·3CC 水口开浇阶段模拟实验结果分析第94-99页
   ·改变水口结构参数实验第99-100页
     ·改变水口底部形状的实验结果及分析第99-100页
     ·改变水口侧孔形状的实验结果及分析第100页
   ·水口优化实验结果分析第100-114页
     ·220mm 厚度结晶器水口优化实验结果分析第100-104页
     ·300mm 厚度结晶器水口优化实验结果分析第104-107页
     ·优化水口和现用水口的对比分析第107-108页
     ·优化水口工艺参数的确定第108-114页
   ·本章小结第114-115页
5 优化水口现场应用试验第115-125页
   ·优化水口现场应用实验方案第115页
     ·优化水口和现用水口对比实验方案第115页
     ·优化水口和现用水口取样试验方案第115页
   ·优化水口和现用水口对比实验结果第115-116页
   ·中间包钢水和铸坯全氧分析第116-117页
     ·气体试样取样方法第116-117页
     ·气体试样结果分析第117页
   ·金相夹杂物分析第117-122页
     ·金相试样取样及分析方法第117-118页
     ·金相试样结果分析第118-119页
     ·夹杂物扫描结果分析第119-122页
   ·大样电解结果分析第122-123页
     ·大样电解样取样方法第122页
     ·大样电解实验结果分析第122-123页
   ·本章小结第123-125页
6 结论第125-127页
致谢第127-128页
参考文献第128-133页
附录 攻读硕士期间发表的论文第133-135页

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