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基于价值流分析的车灯生产线改善研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-16页
    1.1 课题背景及研究意义第7-11页
        1.1.1 汽车灯具生产特点第7-9页
        1.1.2 课题背景第9-10页
        1.1.3 研究意义第10-11页
    1.2 车灯生产线研究内容及研究框架第11-12页
        1.2.1 研究内容第11页
        1.2.2 研究框架第11-12页
    1.3 国内外研究现状第12-16页
        1.3.1 精益生产发展现状第12-14页
        1.3.2 生产线平衡研究现状第14页
        1.3.3 快速换模研究现状第14-15页
        1.3.4 防错技术研究现状第15-16页
第二章 基于价值流的M公司车灯生产线现状分析第16-28页
    2.1 精益生产理论第16-19页
    2.2 基于价值流的M公司车灯生产线分析第19-27页
        2.2.1 M公司车灯线产品PQ分析第19-20页
        2.2.2 M公司H雾灯和E系列转向灯现状价值流程图绘制第20-23页
        2.2.3 M公司车灯线目前存在问题及解决思路第23-24页
        2.2.4 M公司H雾灯和E系列转向灯未来价值流程图绘制第24-27页
    2.3 本章小结第27-28页
第三章 H雾灯生产线平衡研究第28-39页
    3.1 M公司H雾灯生产线现状及分析第28-29页
    3.2 M公司H雾灯生产线的平衡与优化第29-36页
        3.2.1 明确改善目的第29-30页
        3.2.2 拆分作业要素与测定工序时间第30-31页
        3.2.3 设定生产线平衡率目标第31-32页
        3.2.4 运用ECRS和动作经济原则改善工序第32-34页
        3.2.5 优化工艺过程第34-35页
        3.2.6 改善物流工具第35-36页
    3.3 M公司H雾灯生产线平衡应用效果评价第36-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第四章 车灯生产线震动摩擦焊的快速换模研究第39-52页
    4.1 M公司车灯线震动摩擦焊换模现状及问题分析第39-41页
    4.2 针对震动摩擦焊制定快速换模优化方案第41-50页
        4.2.1 将内部作业时间转换为外部作业时间第42-43页
        4.2.2 缩短内部换模时间和提高内部换模效率第43-47页
        4.2.3 建立震动摩擦焊换模规范第47-49页
        4.2.4 建立常见焊接缺陷表第49-50页
    4.3 M公司车灯线震动摩擦焊快速换模应用效果评价第50-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第五章 车灯生产线的防错技术研究第52-61页
    5.1 M公司车灯线质量现状描述和问题分析第52-54页
    5.2 防错方法第54-56页
        5.2.1 防错的思路第54-55页
        5.2.2 防错的原理第55-56页
    5.3 M公司车灯线的防错实施方案第56-60页
    5.4 M公司车灯线的防错技术应用效果评价第60页
    5.5 本章小结第60-61页
第六章 总结与展望第61-63页
    6.1 总结第61页
    6.2 展望第61-63页
参考文献第63-65页
致谢第65-66页
攻读学位期间发表的学术论文目录第66-68页

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