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采用烟气再循环防止炉膛结渣技术的应用研究

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-7页
1 前言第7-11页
 1.1 概述第7-8页
 1.2 结渣机理及防止结渣的措施第8-9页
 1.3 采用烟气再循环防止炉膛结渣的现状及意义第9-11页
2 炉内冷态模化试验原理及试验第11-14页
 2.1 冷态模化试验机理第11-12页
  2.1.1 模型与实物几何相似第11页
  2.1.2 自模化区的确定第11-12页
  2.1.3 边界条件相似条件—模型和实物之间的动量比相等第12页
 2.2 测试项目和方法第12-14页
  2.2.1 一次风门特性试验第13页
  2.2.2 二次风门特性试验第13页
  2.2.3 动力场试验工况的确立与测量第13页
  2.2.4 烟花示踪第13-14页
3 俄制E420-13.73-560KT型锅炉单角整组燃烧器的冷态模化试验及空气流场烟花示踪试验第14-34页
 3.1 设备概述第14-15页
 3.2 试验目的第15页
 3.3 试验内容及试验工况第15页
 3.4 模型、试验台系统及测点布置第15-18页
  3.4.1 试验测点布置第16-18页
 3.5 试验结果分析第18-19页
 3.6 结论第19-20页
 3.7 存在的问题第20-34页
4 俄制E420-13.73-560KT型锅炉冷态空气动力场试验第34-37页
 4.1 试验目的第34页
 4.2 试验项目及内容第34页
 4.3 试验结果分析第34-36页
 4.4 结论第36页
 4.5 模化冷态试验与实炉冷态试验结果比较第36-37页
5 烟气再循环防止炉膛结渣的仿真研究第37-41页
 5.1 利用烟气再循环防止炉膛结渣技术的仿真研究概述第37页
 5.2 对象锅炉简介第37-38页
 5.3 西固电厂仿真模型的建立及仿真研究第38-41页
  5.3.1 仿真模型的建立第38-39页
  5.3.2 仿真试验及结果分析第39-41页
6 采用烟气再循环防止炉内结渣的试验第41-67页
 6.1 概述第41页
 6.2 烟气再循环对锅炉燃烧系统及相关系统影响的试验第41-42页
  6.2.1 试验目的第41-42页
  6.2.2 试验内容和试验工况第42页
  6.2.3 试验结论第42页
 6.3 投运烟气再循环后锅炉额定出力及优化运行工况试验第42-43页
  6.3.1 试验目的第42-43页
  6.3.2 试验内容和试验工况第43页
  6.3.3 试验结论第43页
 6.4 烟气再循环投运后的经济性第43-67页
7 结论第67-68页
项目鉴定情况第68-69页
致谢第69-70页
主要参考文献第70-71页

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