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200MW双抽机组技术改造经济性分析及可靠性评价

中文摘要第1页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-12页
   ·课题背景、意义及研究现状第8-11页
   ·本课的主要内容和研究方法第11-12页
第二章 200MW 汽轮机存在的主要问题及分析第12-18页
   ·改造前我厂200MW 机组简介第12-13页
     ·改造前主要设计性能指标第12-13页
     ·改造前主要运行性能指标第13页
   ·影响#11 汽轮机组运行安全性的主要问题及分析第13-15页
     ·#11 机组轴系振动异常情况第13-14页
     ·#11 机组改造前动叶顶部围带发生碰磨故障第14页
     ·汽缸膨胀不畅,造成高压转子大轴弯曲事故第14页
     ·中压缸变形量较大第14-15页
     ·轴系稳定性差第15页
   ·影响#11 汽轮机组运行经济性的主要问题及分析第15-18页
     ·高压缸第15-16页
     ·中压缸第16页
     ·低压缸第16-18页
第三章 200MW 汽轮机机组通流改造技术方案第18-26页
   ·汽轮机通流改造的原则第18页
   ·汽轮机通流改造的总体目标和效果第18-21页
     ·机组改造的目标第18-19页
     ·机组改造后性能指标第19-21页
       ·改造后各项技术规范应满足下列各项技术指标要求第19-20页
       ·性能保证值第20页
       ·汽轮机叶片级数及末级叶片有关数据第20页
       ·改造后要求各项技术性能参数应满足的要求第20-21页
   ·#11 机组改造中采用的设计特点及技术措施第21-26页
     ·通流部分结构设计特性第21-22页
     ·#11 机组通流改造采用的技术措施第22-26页
第四章 200MW 汽轮机组改造中叶片可靠性的研究第26-30页
   ·提高汽轮机叶片运行可靠性原理第26-27页
   ·提高叶片抗疲劳技术措施第27-28页
   ·汽轮机通流改造中的质量监控体系第28-30页
     ·监控重点工序第28-29页
     ·质量验收第29-30页
第五章 200MW 汽轮机组通流部分动静碰磨振动分析第30-40页
   ·旋转机械转子碰磨机理分析第30-32页
     ·碰磨的动力特性第30页
     ·碰磨的信号特性第30-31页
       ·全周碰磨的信号特征第30-31页
       ·部分碰磨的信号特征第31页
     ·碰磨的频率特征第31页
     ·汽轮机转子碰磨的常见原因第31-32页
   ·#11 机组动静碰磨原因分析及解决方案第32-36页
     ·#11 汽轮机动静碰磨现象第32页
     ·从200MW 机组结构特点分析碰磨成因第32-33页
     ·中压缸膨胀问题对碰磨的影响分析第33页
     ·隔板部件材质结构特点对碰磨的影响第33-34页
     ·电动门内漏对碰磨的影响第34页
     ·200MW 机组碰磨内在原因综合分析第34-36页
     ·解决碰磨所采取的技术改造措施第36页
   ·#11 机组改造前后振动数据的比较分析第36-40页
     ·改造前振动数据第36页
     ·改造后振动数据第36-39页
       ·开机过程的各瓦振动情况第36-39页
       ·满负荷工况下各瓦振动情况第39页
     ·结论第39-40页
第六章 200MW 汽轮机组通流改造运行优化试验研究第40-47页
   ·改造后机组主要经济指标第40页
     ·改造后考核指标第40页
     ·改造后试验条件第40页
   ·性能鉴定试验第40-41页
   ·试验结果第41-42页
   ·改造后不同运行方式下经济分析第42-44页
     ·流量校验第43-44页
     ·不同运行方式经济性分析第44页
   ·机组通流改造前后经济指标比较分析第44-45页
   ·机组通流改造结论第45-47页
第七章 结论第47-50页
参考文献第50-53页
致谢第53-54页
在学期间发表的学术论文和参加科研情况第54-55页
详细摘要第55-63页

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