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低风温条件下提升高炉技术经济指标

中文摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1. 绪论第9-18页
    1.1 我国钢铁工业的燃耗特点及热风温度的影响第9-10页
    1.2 低风温对莱钢2~第10-12页
    1.3 生产实际现状分析第12-17页
        1.3.1 高炉生产燃料比较高的原因分析第12页
        1.3.2 热风炉送风风温低原因分析第12-15页
        1.3.3 入炉原燃料控制第15-16页
        1.3.4 高炉操作制度和思路在风温下行的影响下适应性问题第16-17页
    1.4 方案总体思路构想第17-18页
2. 风温提升第18-23页
    2.1 抑制风温下行的方法第18-21页
        2.1.1 热风炉炉体修复第18-19页
        2.1.2 加设煤气加压机保证烧炉效率第19-20页
        2.1.3 冶炼强度控制第20-21页
    2.2 热风炉配加富氧烧炉提升风温第21-23页
3. 槽下振筛和称量系统改造第23-26页
    3.1 提高振筛振幅增加筛分能力第23页
    3.2 增加下料口挡板第23-24页
    3.3 小焦筛挡料门帘改造第24页
    3.4 通过料流判断焦炭水分第24-25页
    3.5 称量纠错自动程序第25-26页
4 优化工艺操作参数群第26-34页
    4.1 提高鼓风动能第26-27页
    4.2 提高煤粉燃烧率第27-30页
    4.3 优化布料制度关注气流分布第30-31页
    4.4 采用合理的造渣制度第31-33页
    4.5 高顶压的使用第33-34页
5 低硅冶炼第34-38页
    5.1 硅在高炉内的还原机理第34-35页
    5.2 铁水物理热管理第35页
    5.3 理论燃烧温度管理第35-36页
    5.4 富氧控制第36页
    5.5 铁口操作控制第36页
    5.6 燃料比量化操作第36-37页
    5.7 炉渣性能第37-38页
6. 实施效果第38-40页
    6.1 运行情况第38页
    6.2 主要技术指标及达到的水平第38-40页
7. 新疆1350m3高炉炉墙结厚原因分析与处理第40-55页
    7.1 炉墙结厚及其原因第40-45页
        7.1.1 原燃料方面的原因第40-42页
            7.1.1.1 入炉烧结矿方面第41页
            7.1.1.2 入炉用料配料结构变化频繁第41页
            7.1.1.3 入炉焦炭质量不稳定第41-42页
            7.1.1.4 高炉锌负荷过高第42页
        7.1.2 操作方面的原因第42-45页
            7.1.2.1 采取中心加焦操作,致使边缘长期过重第42页
            7.1.2.2 发生管道现象以及崩料和悬料第42-43页
            7.1.2.3 长时间低料线作业第43页
            7.1.2.4 结厚初期没有及时控制冶炼强度第43-44页
            7.1.2.5 炉缸热制度、造渣制度控制不合理第44页
            7.1.2.6 设备故障率高第44-45页
            7.1.2.7 中心大量打水第45页
            7.1.2.8 冷却制度不合理第45页
    7.2 炉墙结厚处理第45-50页
        7.2.1 发展边缘煤气流第46页
        7.2.2 降料线操作第46-50页
    7.3 复风开炉操作第50-52页
        7.3.1 恢复过程第50-51页
        7.3.2 经验教训第51-52页
    7.4 炉墙结厚预防及总结第52-55页
        7.4.1 经验总结第52-53页
        7.4.2 预防措施第53-55页
8. 总结第55-56页
参考文献第56-59页
致谢第59-60页
作者简介第60-61页

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