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X52油藏水淹区注气提高采收率开发方式研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-19页
    1.1 研究的目的和意义第8页
    1.2 国内外研究现状第8-15页
        1.2.1 挥发油藏开发特征第8-11页
        1.2.2 注气(EOR)实验研究现状第11-14页
        1.2.3 注气(EOR)矿场试验实例第14-15页
    1.3 研究内容及技术路线第15-19页
第2章 柯克亚X_5~2挥发油藏概况第19-28页
    2.1 概况特征第19-20页
        2.1.1 构造特征第19页
        2.1.2 流体特征第19-20页
    2.2 储层性质及其特点第20-22页
        2.2.1 储层特征第20-22页
        2.2.2 储层敏感性第22页
    2.3 柯克亚X_5~2油藏开发现状及面临问题第22-27页
        2.3.1 开发现状第22-23页
        2.3.2 X_5~2挥发油藏开发特征第23-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第3章 流体相态及注气膨胀实验第28-40页
    3.1 流体相态测试第28-36页
        3.1.1 实验装置及流程第28-29页
        3.1.2 实验内容及方法第29页
        3.1.3 常规油气体系PVT相态研究第29-36页
    3.2 原始流体注气膨胀实验第36-38页
        3.2.1 注入气对剩余挥发油饱和压力的影响第36-37页
        3.2.2 注入气对泡点下原油体积系数的影响第37页
        3.2.3 注入气对溶解气油比的影响第37-38页
        3.2.4 注入气对地层原油密度的影响第38页
    3.3 本章小结第38-40页
第4章 长岩心驱替实验第40-59页
    4.1 长岩心实验测试第40-43页
        4.1.1 实验装置及流程第40-41页
        4.1.2 岩心准备和排序第41-42页
        4.1.3 地层流体实验样品配制第42-43页
        4.1.4 长岩心驱替实验设计第43页
    4.2 实验结果及分析第43-57页
        4.2.1 优选注气方式实验第43-47页
        4.2.2 不同提压条件下优选注气方式驱油效率对比第47-51页
        4.2.3 衰竭降到25MPa后再水驱和气驱第51-55页
        4.2.4 不同驱替方式驱油效率对比分析第55-57页
    4.3 结论及认识第57-59页
第5章 剖面数值模拟研究第59-75页
    5.1 油藏数值模拟剖面模型的建立第59-69页
        5.1.1 数值模拟模型参数第59-61页
        5.1.2 流体相态拟合第61-64页
        5.1.3 历史拟合第64-66页
        5.1.4 实际井距模型目前地层压力模拟第66-69页
    5.2 注气提高采收率数值模拟研究与结果分析第69-73页
        5.2.1 注入介质第69页
        5.2.2 驱替方式评价第69-71页
        5.2.3 提高压力生产采收率评价第71-73页
    5.3 本章小结第73-75页
第6章 结论和建议第75-77页
    6.1 结论第75-76页
    6.2 建议第76-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-81页

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