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精益生产在KDB公司现场改善中的应用研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 研究的背景与必要性第9-11页
        1.1.1 研究的背景与意义第9-10页
        1.1.2 研究的必要性与可行性第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 国外研究现状第11-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-13页
    1.3 研究的主要内容第13-16页
        1.3.1 研究对象和目的第13页
        1.3.2 内容框架第13-14页
        1.3.3 研究思路与方法第14-16页
第2章 精益生产与现场改善的基本概念和相关理论第16-27页
    2.1 精益生产概述第16-22页
        2.1.1 精益生产的定义第16-17页
        2.1.2 精益生产的产生和发展第17-18页
        2.1.3 精益生产的理论体系第18-20页
        2.1.4 精益生产的工具第20-22页
    2.2 现场改善概述第22-23页
        2.2.1 现场改善的概念第22页
        2.2.2 现场改善的作用与意义第22-23页
        2.2.3 现场改善的必要性和可行性第23页
    2.3 现场改善相关管理理论和方法第23-27页
        2.3.1 “5S”管理第23-24页
        2.3.2 目视管理第24-25页
        2.3.3 品质管理第25页
        2.3.4 标准化管理第25-27页
第3章 KDB公司生产管理现状与改善潜力分析第27-41页
    3.1 KDB公司简介第27-29页
        3.1.1 公司概况第27页
        3.1.2 企业的业务流程与组织结构分析第27-29页
    3.2 生产现场现状第29-34页
        3.2.1 产品生产工艺程序分析第29-32页
        3.2.2 生产车间的产线Layout第32-34页
    3.3 生产现场管理现状第34-37页
        3.3.1 “5S”管理现状第34-35页
        3.3.2 目视化管理现状第35-36页
        3.3.3 定置化管理现状第36页
        3.3.4 标准化管理现状第36-37页
    3.4 生产现场改善潜力挖掘第37-41页
        3.4.1 产线柔性制造改善需求挖掘第37-38页
        3.4.2 作业方法改善潜力挖掘第38页
        3.4.3 生产模式优化潜力挖掘第38-39页
        3.4.4 人机联合作业改善需求挖掘第39-40页
        3.4.5 品质管理优化潜力挖掘时第40-41页
第4章 基于精益生产的KDB公司现场改善分析与方案制定第41-73页
    4.1 现场改善的应用概述第41-42页
        4.1.1 现场改善的基本思路第41-42页
        4.1.2 现场改善的应遵循的原则第42页
    4.2 KDB公司3号产线柔性制造优化分析与设计第42-49页
        4.2.1 KDB公司的产品工艺程序分析第42-45页
        4.2.2 KDB公司的生产线Layout分析第45-48页
        4.2.3 KDB公司的Layout优化设计第48-49页
    4.3 KDB公司X工序双手作业改善分析与设计第49-54页
        4.3.1 双手作业程序图第49-50页
        4.3.2 X工序双手作业分析第50-52页
        4.3.3 双手作业改善方案设计第52-54页
    4.4 KDB公司总装1号线生产模式改善分析与设计第54-62页
        4.4.1 “以产定销”与“以销定产”第54页
        4.4.2 总装1号线生产模式现状分析第54-58页
        4.4.3 生产模式改善方案设计第58-62页
    4.5 KDB公司注塑机床人机联合作业法的分析与设计第62-70页
        4.5.1 注塑机床人机操作分析第62-66页
        4.5.2 注塑机床存在的问题第66-67页
        4.5.3 人机联合作业方案设计第67-70页
    4.6 KDB公司品质管理改善分析与设计第70-73页
        4.6.1 生产过程产品质量控制分析第70页
        4.6.2 过程质量管理的存在的问题第70页
        4.6.3 产品质量控制的改善方案第70-73页
第5章 现场改善方案的实施与效果分析第73-81页
    5.1 KDB公司3号产线柔性制造优化方案的实施与效果分析第73-74页
        5.1.1 3号产线改善方案的实施第73-74页
        5.1.2 改善前后的产品生产切换效率对比分析第74页
    5.2 X工序双手作业方法改善方案的实施与效果分析第74-76页
        5.2.1 X工序双手作业方法改善方案的实施步骤第74-75页
        5.2.2 改善前后的生产效率对比分析第75-76页
    5.3 总装1号线生产模式改善方案的实施与效果分析第76-77页
        5.3.1 总装1号线生产模式改善方案实施步骤第76页
        5.3.2 改善前后的生产效率和成本对比分析第76-77页
    5.4 注塑机床人机联合作业改善方案的实施与效果分析第77-79页
        5.4.1 注塑机床联合作业改善方案的实施步骤第77-78页
        5.4.2 改善前后生产效率与人力成本对比分析第78-79页
    5.5 KDB公司品质管理改善方的实施与效果分析第79-81页
        5.5.1 品质改善方案的实施步骤第79页
        5.5.2 改善前后的优化效果分析第79-81页
第6章 结论与展望第81-83页
    6.1 结论第81-82页
    6.2 展望第82-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-87页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第87页

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